高炉浊环水系统零外排治理
1 系统现状
济钢1、2#1 750 mm3高炉浊环水系统循环水量 为1 450 m3/h,供水水质要求悬浮物<100 mg/L,供 水水温低于50 ℃,浊环系统保有水量4 200 m3,高炉 采用湿法除尘。高炉煤气洗涤水是供高炉煤气洗 涤塔对高炉产生的烟尘进行除尘和降温,洗涤塔用 水进入集水池,经过提升泵提至斜管沉淀罐,进行 处理后进入吸水池循环使用。煤气洗涤塔上部4 层 喷雾水,使用水源为净环水,用后进入浊环水系统; 同时TRT 静叶喷雾水亦进入该循环系统,2 路供水 源进入,造成浊环水系统水量不平衡,水溢流外 排。由于高炉喷煤、焦炭、烧结料冶炼过程污染物 通过煤气携带进入煤气洗涤水水体,COD、氨氮、氰 化物超标,溢流后对总排水体造成超标排放,对小 清河水质造成污染。
2 外排水超标的分析与解决方案
高炉煤气洗涤塔的上部4 层喷雾水,对供水水 质标准要求不高,水温低于50 ℃,水质悬浮物< 100 mg/L,满足对高炉煤气进行降温除尘的作用,处 理后的高炉煤气进入TRT 发电。采用高炉煤气洗 涤塔的浊环供水对高炉洗涤塔上部4 层喷雾供水, 无论水质指标还是供水水温,都能满足高炉煤气洗 涤塔的供水需求,使浊环水系统形成闭路循环,解 决浊环水系统不平衡、外排水超标的现状。
2.1 运行参数分析
针对高炉煤气洗涤水溢流问题,将煤气洗涤塔 的4 层喷雾水改用浊环水。充分考虑水量、压力及 水质的情况,由于高炉煤气洗涤塔的4 层喷雾水在 最上部,要求浊环供水压力不低于0.6 MPa,为确保 供水压力,需对高炉浊环水进行二次加压,增加过 滤设施提高供水水质,确保高炉煤气洗涤塔的4 层 喷雾水的供水压力。提高供水的雾化效果和降温 除尘指标,为后续高炉煤气发电奠定良好的基础。
2.2 提高煤气洗涤效果
在高炉煤气洗涤塔下部浊环供水母管上开孔, 引出2 条DN200 钢管,增加2 台管道泵(1 用1 备),直 接向煤气洗涤塔的1~4 层喷头供水。流量300 m3/ h,扬程21.8 m,功率30 kW,型号ISG200-315B。
2.3 提高煤气洗涤水水质
在高炉煤气洗涤塔下部浊环供水母管上开孔, 引出2 条DN400 钢管增加1 台过滤器。该过滤器必 须选用自带外部强制冲洗功能,原来采用的自清洗 过滤设备无法达到清洗效果,清洗不彻底形成管道 压损,影响供水压力。处理水量700 m3/h,运行压力 1.2 MPa。
改造后的运行工艺流程为高炉煤气洗涤水通 过浊环高压泵组一路供至高炉煤气洗涤塔,另一路 供至新加的2 台管道泵,通过二次加压供高炉煤气 洗涤塔上部的4 层喷头,对高炉煤气进行降温除尘, 两路用水进入集水池,经过提升泵提至斜管沉淀 罐,进行处理后进入吸水池循环使用,确保了浊环 系统的闭路循环。
3 实施后的效果
1)煤气洗涤塔4 层喷雾水,由净环水改使用浊 环水,用后进入浊环水系统,解决了造成浊环水系 统水量不平衡问题,避免了水溢流外排,降低了生 产成本,减少了新水消耗。保护了周边环境,确保 了外排水达标排放标准,环保效益显著。
2)取得了较大的经济效益,节约净环用水160 m3/h,年创经济效益138.24 万元。
3)高炉煤气净化效果明显,满足了高炉需求, 煤气含尘量由26 mg/L 降为14 mg/L,为发电系统的 稳定运行奠定了基础。
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