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德国罗斯托克电厂脱硫工程

更新时间:2008-09-24 10:35 来源: 作者: 阅读:2102 网友评论0

1.背景介绍

在西德和东德重新统一后,罗斯托克市附近的Greifswald 电厂完全停止运行,后被拆除。因而非常有必要建造一新电厂,并且选在靠近罗斯托克港口的一个地方。1994 年建成了拥有一台锅炉和500 MW 机组的电厂并进入试运行阶段。煤是从罗斯托克港口通过一个1.2 km 长加顶的带式运输机运输的,电厂配备了一个冷却塔用来冷却水。新鲜的冷却水是从波罗的海获得。

燃料采用无烟煤。大部分的煤是由南非、波兰和俄罗斯供应的,但为了节约,采用了各国的资源。

锅炉为本生式锅炉,由德国巴布科克鲁奇Lentjes 公司制造,FGD 系统为湿法石灰石-石膏工艺,其他供应商如下:

 锅炉 德国巴布科克/Lentjes

 涡轮机 ABB

 ESP ABB / Fl?kt

 DENO X Lentjes /德国巴布科克

 FGD Lentjes Energie & Entsrgng(原来的 Gttfried Bischff)

电厂原先设计为供暖的中等负荷的电厂。运行时间大约每年为4 000小时。1994年开始试运转,从最开始就配有FGD 系统。除了输出电能,电厂还将供暖300 MW。一旦需满负荷的供暖,电能就只有450 MW。如果仅仅发电,效率为42.5%,如既供电又供暖,效率可达62.5%。

选取现在的地址主要是考虑到世界各国的煤可经罗斯托克港口运输。

运行排放标准是以LCP-条例为依据的而审批部门要求采用“最佳实用技术”来达到排放限度。SO X 的排放限度为200 mg/m 3 (标态),粉尘的排放限度为200mg/m 3 (标态)。除了这个排放标准外,电厂还必须无一例外的遵循LCP-条例的所有要求。

与锅炉配套的DENO X 、ESP 和 FGD 安装在一条直线上,仅仅DENO X 部分有一更换催化剂的旁路,ESP 和 FGD 不能通过旁路,烟气经过冷却塔排放。在这个电厂中没有烟囱。

2.FGD 系统

2.1 概述

安装的FGD 工艺是湿法石灰石石膏工艺,通过利用碳酸钙CaCO3 进行烟气脱硫,而且产生适于销售的石膏。吸收装置是无填料的空喷淋塔,而且配备强制氧化的吸收池。

吸收装置是靠内部浆液循环运作来实现的,并且被设计为酸净化系统。吸收池内的pH 值控制在4.5 和5.5 之间。在吸收池中贮存一定量的石膏晶体作为生成新石膏晶体的晶核,另一部分石膏排放出来进行脱水。

石膏脱水后的滤出液又返回到吸收装置再利用。新鲜的补给水由除雾冲洗系统(液滴分离器,与吸收塔一体)补充或者直接加入到吸收池。除雾器用地表水(雨水)冲洗。

由于使用俄罗斯的煤(氯含量很低),循环中不能获得所需的氯的含量。因此在处理过程中将无废水外排。额外的氯通过利用海水作为补给水获得。

准备用的碳酸钙粉运送到电站。碳酸钙粉贮存在库中。碳酸钙干粉通过-气力运输和喷射系统直接送入吸收池。

除了大的吸收循环泵,所有的泵都为一用一备,一旦出现故障,自动控制系统就会转向备用的系统。在停运后,所有运输石膏和石灰乳的管道和泵将会自动得到冲洗和排干。

在维护时期,设计为能容纳系统(吸收塔、管道,冲洗水)全部液体的废水罐能容纳石膏浆,在重新启动之前浆液将被打回吸收塔。在再次试运转后,包含的石膏晶体将立即作为晶核,这样避免了堵塞和堵漏的运行问题。

烟气进入吸收塔时大约120℃,不需另外的冷却装置,由于烟气经冷却塔排放,不需蓄热式换热器。

引风机设计为能克服从锅炉到冷却塔的压力损失,FGD 系统没有单独的增压鼓风机,引风机安装在吸收塔的后面。理论上,这是最经济的位置,然而对材料选择的高要求和维修工作的困难。目前不赞成把风机安装在这个位置。

2.2 吸收塔

吸收塔是“空喷淋塔”,例如没有强化气液传质的内部填料。吸收浆液由泵从吸收池打入到喷嘴,然后逆流喷射。为了限制液滴带入到净化气体中,在吸收塔出口之前安装除雾器。

为了防止吸收塔腐蚀,内表面用内衬橡胶。为避免固态石膏和其他组分的沉淀,吸收塔的底部被特别设计为倒锥形,这种底部不需要额外的搅动,与底部为一体的是强制氧化系统。

吸收塔数量 1 个
 塔径 14.8 m
 塔高 55.5 m
 材料 St 37, 内衬橡胶, 4mm
 空气氧化系统 1.4539
 喷淋装置水管 St 37, 内衬橡胶/ FRP
 喷嘴 SiC
 除雾器 PPH

2.3 吸收剂系统

脱硫工艺的添加剂是碳酸钙。准备用的碳酸钙粉用卡车来运送,中间石灰贮存库放在两送料斗出口之间,每个送料斗配备一风力输送系统,每个系统按满负荷设计。碳酸钙粉分批加入,每批加入700 kg,两个系统交替运行。

2.4 石膏脱水系统

脱水系统安装在石膏库的上面。一台多水力旋流器进行预脱水,由于真空带式过滤机运行的高度可靠性,没有配备备用系统,万一需要维修,通过增加浆液的浓度,石膏以吸收浆的方式贮存。

传送带把脱水后的石膏运送到石膏库入口。脱水后的石膏含湿量可达到大约10%。

通常,一部分滤出液排入废水处理系统,通过吸收循环液中的氯的浓度来控制废水的质量,氯浓度将不得超过20,000 ppm 以免腐蚀。

3 技术参数

3.1 一般设计参数

FGD 以含硫量为1.5%的煤设计的。工作状况下SO X 入口浓度为3,500 mg/m 3 (标态)审批部门的要求除NO X 、CO 等也对SO X 和粉尘的最大排放量作了要求。
 粉尘 20 mg/m 3 标态.
 SO X 200 mg/m 3 标态.

要求在烟囱中采用连续的排放测量法,此测量法必须配备单独的计算机,以便把所测数据换算为(标态)值,要求对所有排放数据进行连续的记录,测量的参数如下:粉尘、SO 2 、NO X 、O 2 、温度、压力。

对烟气温度没有要求,烟气经过一冷却塔后排放是被允许的。大量的调查表明烟气经冷却塔后排放有极好的分散性。烟气以大约50℃进入冷却塔(饱和温度45-48℃+在引风机内增加的温度),然后由于较高温度的冷却塔空气,烟气将获得额外的升力,这时冷却塔运行在再冷却模式,例如从涡轮冷凝器来的冷却水将被再循环。仅仅蒸发的冷却水必须用从波罗的海的新鲜海水补给。

3.2 吸收塔系统

 吸收塔的主要组成部分:包含内部结构的塔体本身、循环泵和氧化系统

吸收塔:
 流量 1,772,000 m 3 /h(标态).
 SOX 入口浓度 3,500 mg/m 3 (标态).
 SOX 出口浓度 200 mg/m 3 (标态).
 吸收剂 碳酸钙 (CaCO3)
 效率 95 %

喷淋系统:
 喷淋层 6
 喷嘴数量 180
 每个喷嘴的流量 122 m 3 /h

除雾器:
 厂商 Alpha Laval
 类型 钩形
 数量 2 个(预- / 精细-除雾器)
 横截面 * m 2
 气体流速 5.5 m/s

循环泵(一个吸收塔的数据)
 数量 3
 类型 离心泵
 流量 7,350 m 3 /h
 压头 根据到喷嘴的距离有所不同
 功率损耗 1,250 kW (最大)
 泵身材料 1.4517
 叶轮材料 1.4424

曝气鼓风机:
 数量 2 x 100%
 流量 7,350 m 3 /h
 压头 80 000 Pa
 出口温度 100℃
 熄火温度 50℃
 功率损耗 219 kW

3.3 吸收剂系统

料库配备两个出口送料斗,且每个送料斗都要配备流化措施确保添加剂连续的流动,碳酸钙粉的量是通过一个慢行程定量给料系统控制,碳酸钙粉根据处理SO X 的量分批供给。
 吸收池容量 2,500 m 3
 风力运输 2 x 100%

3.4 石膏脱水

石膏脱水系统安装在石膏库的上面,用多水力旋流器进行预脱水,然后通过一台真空带式过滤器进行过滤。分别都按满负荷设计,由于锅炉所用煤和负荷的不同,这个系统通常分批运行。

石膏库容量 3,000
 类型 后进先出 (Eurosilo)
 真空带式过滤器数量 1 x 100%
 石膏含水率 < 10%

3.5 占地

由于主要的设备都布设在一条线上,没有任何多余的空地,与电厂所有的别的设备相比,FGD 是唯一占地较少的。FGD 的占地不到整个电厂所需占地的5-6%。

4 投资成本和运行费用

对于一个完全配齐所有的环境保护设施的新建的电厂,装设FGD 的投资成本占全部投资成本的7-9% ,这个数字包括所有的工程费用,也包含土建所必需的费用。

与罗斯托克电厂类似的一个FGD 系统将需要消耗电厂所发的电能的1.7-2.0%,每年用于维修、更换和备用零部件的费用几乎占FGD 机械装备起初投资的1.7-2.0%。人力需求依电厂本身的操作要求而定。在罗斯托克电厂,没有专门的FGD 的操作人员整个电厂的操作人员,都可以在完成本职工作外来控制FGD 系统,整个电厂可由一个工人在控制室里控制(不包括维修工作)。

5 运行经验

 罗斯托克电厂自1994 年试运行以来(到2003 年4 月)共运行了67 000 个小时。在1994 年到2000年期间共启动/关闭系统约1100 次。

高度的自动化使电厂一直能处于高效运行状态,由于FGD 有时出现故障,这种高效性也不是总能得到保证。然而,LCP-条例允许电厂无FGD 运行的时间每年最多可达240 个小时。一个操作员在中心控制室能完成所有必需的操作。

含湿量大的净化气体使引风机需要更高质量的材料,并且使维修工作比原来预料的更多。

添加剂的供给和石膏的运输完全由各个运输公司负责,卡车司机必须独立完成装卸工作,而不要电厂其它工作人员的帮助。一段时间后,这种组织结构成功的得到实施。

生产的石膏品质好在水泥行业中用作缓凝剂。

FGD 系统没有安装旁路和备用设施。万一FGD 运行出现故障,锅炉必须关停。

6 环境影响

在电厂试运行两年前,即1992 年,,建了一个排放测量室来收集排放数据。这些数据是电厂试运行后的污染物排放情况作比较的基础。

直到今天从电厂到排放数据都没有出现可测的影响。整个烟气处理系统(DENOX, ESP, FGD)都避免了任何的不良环境影响。

为了把测量结果公布给市民看,在市中心建了一个布告板。来自不同排放测量点的测量数据都公布出来了。运行一年后,即1995 年,当地政府确认电厂的排放符合排放标准。

图1运行数据:SO 2 = 37.4 mg/m 3  效率= 97.3 %

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