天津石化公司的污水回用工程
中国石化天津石油化工公司座落在天津市南郊大港区,地处盐碱地,是一个水资源严重匮乏的地区。为满足公司日益发展的需要,开源和节流成为公司的必然选择。节流,就是做好公司的节水工作。开源,就是要开发新的可用水资源。公司选择了污水回用作为既开源又节流的突破口,并于1991年开始此项工作。
该公司供排水厂的污水处理场,承担着处理公司各生产厂排放的生产废水和生活污水的任务。根据国外污水回用水质标准,对照公司生化处理二沉池出水分析数据,可以看出,二沉池出水中氮、磷含量极低,pH值适中,其他很难用一般工艺降解的水溶性指标,如:总硬度、总碱度、Ca、Cl、电导率总含盐量等均可达到一般回用水水质标准,所不足的是悬浮物SS较高,COD值不稳定。但只要通过不太复杂的深度处理措施后,上两项指标就可以达到回用水水质标准,而且满足公司提出的作为工业循环冷却水的补水。于是,公司确定将二沉池出水作为污水回用的源水。污水回用水工艺流程如图。
污水回用工程设计规模为每天处理污水10000t,分为两期建设。1995年底完成了日处理污水5000t~200t/h的一期回用工程,工程投资274万元。2000年6月完成日处理污水5000t的二期工程,投资200万元。一期工程的水质达到了设计要求。二期工程也已基本具备生产条件。
自1994年开始,公司陆续投资1000余万元,敷设了覆盖厂区和职工生活区的污水回用水管网;配套建设了循环水应用回用水的工业试验设施——空分厂循环水场。
该公司已在基建、冲厕、绿化、洗车等方面大范围使用回用水。
经过8年多的努力,公司现在已成功的将回用水用在循环冷却水系统。全公司已累计使用回用水400万t。
污水回用经济效益分析:
①絮凝剂:投加量为20mg/L,单价为1500元/t,日耗2t,每日絮凝剂费用为3000元。
②助凝剂:投加量为0.5mg/L,单价为60000元/t,日耗2.5kg,每日助凝剂费用为150元。
③电:装机容量为96kW,考虑压缩空气和清水的消耗所折合的电耗,实际按87%计算日耗电量为2004kW·h,电价为0.352元/kW·h,则日耗电费为705元。
④食盐:每日消耗量为80kg,单价为0.70元/kg,每日食盐费用为56元。
⑤固定资产折旧按平均期限15年计,则每年折旧费约为20万元;维修费按固定资产的3%计,则每年维修费为10万元;职工工资、福利等费用约为425万元。上述4项共计为725万元,折合每日为2000元。以上成本各项总计为5910元,折合每吨回用水成本为1.18元。
普通水吨水的成本为2.20元,回用水吨水成本为1.18元按每天5000t计算,全年按8000h计算,回用水全部使用年节约普通水160万t,年节约费用:2.20-1.18×160=163万元,若回用水全部使用,供排水厂污水回用一期工程投资274万元,17年就可收回投资。
在空分厂循环水系统应用回用水中全年药剂费用为15万元,若使用普通水除成本费2.20元以外还要加排污费和污水处理费,则每吨水使用费用达4.0元,而用回用水做循环水,每吨水处理费为0.11元,比使用普通水每吨只增加0.01元,空分厂循环水全年按80万t计,多用药剂费为0.8万元,全年若使用回用水做补水,总计为7t,按每吨1.18元计,为83万元,若使用普通水全年要用52万t,全年水费为20.8万元,使用回用水全年节约费用20.8-8.3-0.8=11.7万元。
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