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氟乐灵和三环唑农药生产废水的处理

更新时间:2011-03-16 13:30 来源:工业水处理 作者: 王方园,盛贻林 阅读:4356 网友评论0

摘要:针对氟乐灵和三环唑生产废水成分复杂、含盐量高等特点,通过试验提出了采用高温氧化、蒸发浓缩等几套预处理工艺,回收可利用物质,处理后部分水回用于生产,剩余污水采取厌氧消化、接触氧化联合工艺处理,出水达到综合污水排放一级标准。

关键词:农药废水,氧化,厌氧消化,接触氧化

自有机磷农药因毒性大、残留时间长、不易分解而退出市场后,氟乐灵、三环唑等一批技术含量高、可降解、使用范围广的农药产品前景看好。浙江东农化工厂就是一家生产该种产品的大型企业。由于以氯甲苯为主要原料.生产过程中产生一些有毒有害废水,该废水成分复杂、含盐量高,属难处理废水。为了减少废水对环境的污染。我们设计了一套清污分流,轻、重污分流,部分废水预先处理回收有用物质,剩余废水再经高温氧化、蒸发浓缩、厌氧消化、接触氧化等工艺处理后达标排放。

1 废水来源

氟乐灵生产主要以氯甲苯为原料。通过光氯化、氟化、硝化、胺化四道工序合成产品:三环唑生产主要以邻甲苯胺为原料,经过加成、氯化、取代、扩环四道工序合成产品。在这两种产品的生产过程中.产生大量的含酸、碱、盐及有机物废液。大部分废液预处理后加工成中间产品回用或出售.如回收体积分数为5O%的盐酸、质量分数为90%的硫酸、质量分数为10%的次氯酸钠、水合肼等。但因生产过程复杂,生产车间、中试车间还排放设备洗涤水、应急事故排放水等中浓废水。以及生活污水、冷却水、地面冲洗水等低浓废污水。整个污水处理工艺包括废酸高温氧化、蒸发浓缩、残渣焚烧、综合污水处理等系统。

2 工艺流程

在分析各生产工艺排放废水的不同组分、性质的基础上,经充分试验、论证,最终确定的工艺流程见图1。

3 工艺流程说明

整个污水处理分预处理系统与综合污水处理系统。依据排放废水成分不同,首先回收可利用物质,综合污水再采取生化、物化联合处理。考虑废水中氨氮浓度较高,在生化处理前预先气提除氨。

3.1 废水预处理

(1)高温氧化。在氟乐灵硝化生产排放的废液中含质量分数为75%~80%的硫酸、质量分数为3%~ 5%的硝酸、质量分数为2%的有机物,在高温氧化炉加热到200℃以上时,其中的硝酸与有机物可分解成氮气和二氧化碳。高温氧化后产生的气体用碱液吸收.吸收后碱液进入下一个工序废液蒸发浓缩系统,经高温浓缩后,硫酸质量分数提高到90%,直接售给磷肥生产厂。日处理能力15 m3/d。

(2)浓缩蒸发。氟乐灵生产中的硝化反应、胺化反应废水,三环唑生产中的加成反应废水、氯化反应废水、取代反应废水分别经预热、蒸发、冷凝回收可利用物质,其蒸出液回收用于氟乐灵生产,残留的母液经蒸发浓缩得浓缩盐作为建材冷冻剂。日处理能力为30 m /d。

(3)残渣及污泥焚烧。农药生产过程中,每日产生固体残渣195 t,另外污水处理系统每日产生污泥 138 t,残渣及污泥均含有剧毒成分,不允许填埋,只能焚烧.故设立残渣及污泥焚烧系统。因废渣中含有 F、C1、S、N等有害元素,为使尾气达标排放,焚烧炉设尾气净化装置。

3.2 综合污水处理

各车间的高浓度废水经预处理回收可利用成分后与中、低浓度废水混合,平均废水量为350 m3/d。混合后综合废水的最高COD质量浓度为3 000 mg/L,平均质量浓度900 mg/L:最高氨氮质量浓度500 mg/L,平均质量浓度98.5 mg/L。工艺采用预沉、气提、厌氧、接触氧化的方法处理。综合污水先进入调节池1进行水量、水质调节,然后通过铁碳反应器,利用 Fe、C在水溶液中形成原电池作用使含苯环化合物、长碳链有机化合物部分降解,降低COD0,提高B/C 值.增加废水的可生化性。经Fe、C反应器后出水加入石灰乳去除氟离子,上清液入气提池除氨,池内用微孔连续曝气,使NH 挥发,NH 的去除率可达60%~ 70%。除氨后废水进入调节池2,用废H SO 调节pH 7~9,然后进入厌氧消化池.在厌氧微生物作用下,大部分高分子有机物降解为小分子有机物以利于好氧分解,同时在厌氧条件下,反硝化菌把硝酸盐、亚硝酸盐转化为氮气,再进一步生物脱氮。之后废水进入接触氧化池,在保持一定溶解氧条件下,由附着在弹性填料上的好氧微生物对有机物进一步降解,水中的硝化菌再将氨转化为亚硝酸盐、硝酸盐。最后废水进入二沉池.沉降分离接触氧化池内脱落的生物膜,二沉池污泥一部分回流厌氧消化池,剩余污泥压滤后焚烧处理。

4 设计参数及主要构筑物

设计参数及主要构筑物见表1。

5 综合污水运行监测结果

综合污水运行监测结果见表2。

6 工程运行成本

该废水处理工程,包括各预处理及回用系统总废水量300 t/d,工程总投资为249.2万元,废水处理成本见表3,单位处理运行费用2.85元/l,扣除水回用节约水费及回收原料出售等收入,废水处理成本为1.55元/t。

7 结论

从该厂污水处理工程的运行情况看,用该工艺处理农药生产废水,方法可行,不但运行成本低,而且操作方便,效果良好。虽然农药生产废水的成分复杂.污染负荷较高,但最终还是实现了达标排放。

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