一体化MBR工艺处理城镇污水的工程设计
膜生物反应器(MBR)是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术,处理效果高效稳定。无锡市硕放污水处理厂二期工程即采用了先进的一体化MBR工艺。一体化MBR池将生化池、膜池、膜设备间以及消毒池等组合为一体,有效节省了占地面积,并降低了工程造价。
1 工程概况
无锡市硕放污水处理厂一期工程(2.0×104m3/d)已建成投产,用于处理硕放镇区及工业园污水。污水规划调整后,硕放污水处理厂收水范围扩大,本次二期工程新建2.0×104m3/d,建成后规模达4.0×104m3/d,远期规模为7.0×104m3/d。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级A标准。
2 设计水质
3 工艺流程
本工程采用预处理/A3/O生化池/膜池/臭氧消毒处理工艺,污泥处理采用污泥浓缩脱水一体化工艺。工艺流程如图1所示。
4 主要构筑物设计
本次工程用地按远期规模统一征用,部分土建及设备安装规模按远期设计。
4.1粗格栅及进水泵房
粗格栅及进水泵房采用格栅间与进水泵房合建的半地下式湿式泵房,钢筋混凝土结构,平面尺寸为18.9 m×11.2 m。土建按5×104m3/d规模建成,设备按2.0×104m3/d规模安装。粗格栅2台(1用1备),栅宽为1 200 mm,栅距为20 mm,安装角度为75°;潜水排污泵3台(2用1备),流量为625 m3/h,扬程为150 kPa,功率为35 kW;螺旋压榨机1套;起重设备1套。
4.2细格栅及曝气沉砂池
细格栅及曝气沉砂池采用合建形式,为半地下式钢筋混凝土结构,平面尺寸为(11.6 m×4.0 m)+(20.2 m×7.9 m)。土建及设备安装均按5.0×104m3/d规模完成。为保证膜处理系统的运行环境,在曝气沉砂池上设置撇油装置;转鼓细格栅2台(1用1备),栅宽为1 400 mm,栅距为5 mm,安装角度为35°;鼓风机3台,风量为4.1 m3/min,风压为40 kPa,功率为5.11 kW;冲洗水泵2台,流量为12m3/h,扬程为750 kPa,功率为5.5 kW;桥式吸砂机1套;砂水分离器1套;无轴螺旋输送机1套。
4.3精细格栅池
为了避免污水中杂质对后续膜处理系统的影响,设置精细格栅池一座,为半地下式钢筋混凝土结构,平面尺寸为4.8 m×11.9 m。土建及设备安装均按5.0×104m3/d规模完成。安装2台过滤精度为1 mm的转鼓式滤孔型细格栅,转鼓直径为1.8m;冲洗水泵2台,流量为12 m3/h,扬程为750 kPa,功率为5.5 kW;无轴螺旋输送机1套。
4.4一体化MBR池
一体化MBR生化处理系统是污水处理的核心部分,由生化反应池、膜池、膜设备车间组成,其中生化反应池露天设置,MBR膜组件池和所需膜设备放置在车间内。
一体化MBR池采用合建形式,为半地下式钢筋混凝土结构,平面布置见图2,设计参数详见表2,土建及设备安装均按2.0×104m3/d规模完成。
4.4.1生化反应池
生化反应池主要包括厌氧区、缺氧池I、好氧区以及缺氧区Ⅱ,有效水深为6 m,总水力停留时间为17.76 h。精细格栅池的出水与缺氧区Ⅱ末端的回流污泥混合进入厌氧区,在厌氧条件下聚磷菌完成磷的释放及其活性的恢复。厌氧区出水与好氧区回流污泥混合进入缺氧区I进行反硝化反应完成TN的去除,同时BOD5得到快速降解。缺氧区I出水进入好氧区,并与膜池回流污泥混合,在好氧环境下有机污染物被大量降解、氨氮得以硝化,聚磷菌在此完成对磷的过量吸收。好氧区的出水富含大量NO2-和NO3-进入缺氧区Ⅱ,由于该区外碳源耗尽,反硝化菌以微生物内源代谢为碳源进行内源反硝化,进一步保障TN的去除,出水进入膜池。
厌氧区设低速推流器4台,功率为3 kW;缺氧区I设低速推流器8台,其中6台功率为3 kW,2台功率为4 kW;好氧区设低速推流器8台,功率为4kW;缺氧区Ⅱ设低速推流器8台,功率为4 kW。缺氧区Ⅱ与厌氧区之间设回流泵2台,流量为860 m3/h,扬程为5 kPa,功率为2.5 kW;好氧区与缺氧区I之间设回流泵2台,流量为1670 m3/h,扬程为5kPa,功率为4 kW;好氧区设微孔曝气器2090套,通气量为3~5 m3/(h&S226;套)。
4.4.2膜池
膜池设计4格,并列运行,有效水深为4.0 m,单格平面尺寸为15.8 m×6.25 m,前后分别设置进水渠道和回流渠道。缺氧区Ⅱ的出水进入膜池,膜出水汇入集水管中由抽吸泵排出,实现泥水分离。为保证膜组件的正常过水能力,设置3格膜清洗池,以对膜组件进行定期清洗。同时在日常运行过程中对膜组件鼓风,使其周围气水振荡,保持膜表面清洁,同时起到曝气的作用。
膜池内共安装膜组件20箱,单个膜箱产水量为1000 m3/d、膜面积为1500 m2;膜池回流渠道内安装回流泵2台,流量为2000 m3/h,扬程为6 kPa,功率为7.5 kW;剩余污泥泵2台,流量为30 m3/h,扬程为188 kPa,功率为3.7 kW。
4.4.3膜设备车间
膜设备车间与配电间、臭氧发生间合建,内设抽吸泵、反冲洗泵、CIP泵、真空泵、压缩空气系统、次氯酸钠投加系统、柠檬酸投加系统等配套设备。产水抽吸泵4台,流量为240 m3/h,扬程为100 kPa,功率为11kW;离心反洗水泵2台,流量为280 m3/h,扬程为140 kPa,功率为15 kW;真空泵2台,流量为120 m3/h,压力为5 kPa,功率为4 kW;空压机2台,流量为0.67 m3/min,压力为0.8 MPa,功率为5.5kW;压缩空气罐2个,容量为1 m3,压力为0.8MPa;冷干机1台,流量为0.8 m3/min,功率为0.21kW;CIP泵2台,流量为40 m3/h,扬程为150 kPa,功率为5.5 kW;冷却泵2台,流量为10.8 m3/h,扬程为240 kPa,功率为1.5 kW;柠檬酸、次氯酸钠加药系统各1套;起重设备2套。
4.5臭氧消毒池
本次工程采用臭氧接触消毒工艺,空气源现场制备臭氧,按2×104 m3/d流量配置臭氧发生器1套,设计接触反应时间为20 min。设臭氧发生器1台,发生量为2 kg/h,臭氧产生浓度为2.3%,功率为34 kW;吸附干燥系统l套,流量为4 m3/min;冷冻干燥机1台,流量为7 rn3/min,功率为1.17 kW;空气压缩机1台,流量为2.68 m3/min,功率为15kW;储气罐1个,有效容积为0.3 m3,工作压力为0.8 MPa;接触消毒池上设置尾气破坏系统1套。
臭氧发生间和接触消毒池均与一体化MBR池合建。
4.6鼓风机房
鼓风机房为地面式砖混结构,土建按5.0×104m3/d完成,设备按2.0×104m3/d安装,平面尺寸为63.2 m×9.2 m。生化池鼓风机3台(2用1备),风量为75 m3/min,风压为75 kPa,功率为132 kW;膜池鼓风机3台(2用1备),风量为75 m3/min,风压为55 kPa,功率为110 kW;除磷加药系统1套;起重设备l套。
4.7贮泥池
贮泥池为半地下式钢筋混凝土结构,土建按5×104 m3/d规模建成,设备按2.0×104 m3/d安装,平面尺寸为18.9 m×9.6 m。潜水搅拌器l台,功率为4.0 kW。
4.8脱水机房
脱水机房为地面式砖混结构,土建按5×104m3/d规模建成,设备按2.0×104m3/d安装,平面尺寸为(29.3 m×15.2 m)+(16.2 m×10.4 m)。带式浓缩脱水一体机1台,带宽为2 m,流量为40~80m3/h,功率为3 kW;污泥螺杆泵2台,流量为40~80 m3/h,扬程为200 kPa,功率为7.5 kW;反冲洗泵2台,流量为28 m3/h,扬程为600 kPa,功率为11kW;水平、倾斜螺旋输送机各1台;污泥料仓1个,容量为40 m3;起重设备1套。
4.9变电所
变电所为地面式砖混结构。新建变电所远期为整个厂区7.0×104 m3/d规模供电,近期为一期老厂区及二期新建厂区供电,建成后取消一期现状临时变压箱。变电所设2台1600 kVA–10/0.4 kV干式变压器。
5 工艺设计特点
①在膜处理系统前设置精细格栅池,并在曝气沉砂池上设置撇油装置,可以保证后期膜处理系统良好的运行环境和处理效果。
②本工程生化处理部分采用强化内源反硝化的脱氮除磷A3/O工艺,该工艺在原A2/O基础上增加了第二段缺氧区,第二段缺氧区主要以微生物内源代谢作为碳源进行反硝化,从而保障出水TN值达标。
③将生化池、膜池、消毒池合建,改善了水力条件,减小了水头损失,并有效节省了用地面积,降低了工程造价。
6 工程投资分析
本工程总投资为8 604.96万元,其中工程直接费为6 410.26万元;污水处理厂总运行成本为1.66元/m3,其中经营成本为1.30 元/m3。
7 结论
无锡市硕放污水处理厂二期工程已建设完成,目前正在调试运行当中,出水水质稳定达到一级A标准。相对于传统工艺而言,MBR工艺拥有更加高效稳定的处理效果,在污水处理工程中将得到日益广泛的应用。
参考文献:
[1] 王阿华.城镇污水处理厂提标改造的若干问题探讨[J].中国给水排水,2010,26(2):19–22.
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