印染废水气浮设计和调试中需注意的几个问题
来源:无锡金源 阅读:4276 更新时间:2010-02-07 15:20印染废水的气浮调试,一定要搞清楚废水的性质,在运用气浮时,要注意废水中污染物的来源,量的大小,水温,气浮也要根据水质特殊设计,以满足处理要求。
引言
印染废水调试过程中出现的现象。(通谊印染厂调试现场记录)
中午刚开始调试一小时内,气浮出水清澈,色度小,泥水界面清晰,浮渣表面无气泡出现,色泽黑色,浮渣量较大估计占水量的5%-10,加药硫酸亚铁(200元/T),估计在1000MG/L-2000MG/L(药剂浓度5%)。溶气罐压力2.4-2.6KG/CM,浮球工作正常。絮体上浮速度500水深/3.5分钟,水量估计在70-100M3/h,水温25-30度。
一小时后因调节池短路气浮进水接通来水,浮渣表面出现少许泡沫,随着时间的延长,泡沫越来越多,越来越细小,出水恶化,出水中浮出大量白色泡抹,絮体上浮速度大大减缓,溶气水质变差,溶气罐压力2.4-2.6KG/CM,浮球工作处于非正常状态,溶气水量变小,泥水界面无法分清,增大加药量无法改变气浮的工作状态,水温30-45度,气浮无法正常工作。气浮停机,冷却一小时后开机,源水未进,只开溶气系统,气浮池内布水槽吐出厚厚的泡抹,溶气系统无法正常工作,整机停。
第二天下午正常开机,气浮稳定工作15-30分钟,随着时间推移和昨天类似。
停机后用PAC(2000元/T) PAM(15000元/T) 自配10%,千分之一的溶药液,取原水作实验,絮体较好,且较大,和硫酸亚铁相比,药量小,絮体好,但相对成本高,源水偏向碱性,硫酸亚铁偏酸能起中和作用,但铁离子的还原性,出水色度较大偏向褐红色,铁盐絮体易沉。
废水中的核心问题为泡沫,解决了泡沫问题,也就解决了印染废水的气浮应用问题。下面从废水水质,起泡原因,解决方案,几个方面分别论述。
1. 印染废水水质分析:
·废水中含碱减量污水(水量不大,COD浓度2-5万,源用于印染中漂洗阶段)主要成分对苯二甲酸。这股废水的影响较大,碱性废水容易起泡沫。
·废水中含硫化染料黑色,加药后,絮体较大易浮。这种污染物质容易被气浮除去。
· 洗涤剂为去油灵,水量较大,浓度较大。
· 活性染料(红,青,蓝)气浮对其去除较难,色度较大,应主要靠生化去除。
2 印染废水出现泡沫的原因:
· 水力的紊动程度,本机采用射流溶气,水力的紊动程度较立式溶气罐大。
· 水温在20-30度的时候,不宜起泡,水温在30-45度易起泡,水温越高越易起泡。
· 溶气罐压力2.4-2.6 kg/cm,,超过3-3.5kg/cm,易起泡。
· 活性剂浓度:毛纺,色织类印染厂,表面活性剂浓度较高,COD浓度较高时(COD2000)气浮不易用于该类厂头道预处理工序,易用沉淀代替气浮。化纤类印染厂表面活性剂浓度较低,可用气浮作头道工序。
· 活性剂的种类和属性。碱性的活性剂较多。应加酸中和。
· 核心问题,水质中存在浓度较高的碱减量污水(水量不大,COD浓度2-5万)主要成分对苯二甲酸。
· 含有洗涤剂,去油灵,水量较大,浓度较大
· 调节池进水和出水明显短路,无法正常调节水温和水质,刚开机时,池内水已停止一个星期,水温和水质混合较好,水温较低,一个小时后进出水短路。
· 三台源水泵,每台流量92T/H,H=15M ,两台同时开总水量为200T/H,超过气浮的设计流量较多。
· 加药池明显偏小,加药量太大。
· 水温过高,整个调节池热气腾腾。
· 无污泥处理系统,气浮污泥又回到调节池,增加源水负荷。
印染废水应用气浮时应注意解决以下的问题;
1, 回流泵前接河水,或自来水。解决活性剂对溶气系统的影响。优点可以解决活性剂问题,总的出水量增大1/3,增加了厂方的排污费用。
2, 改进溶气系统,改用水力紊动程度小的溶气系统。
3, 三台水泵配置许合理,按Q=50T/H,H=10M,配置三台水泵。
4, 溶气水工作压力为2.4-2.6KG/CM。.
5, 表面负荷降低由原来的6降为3-4,QF150气浮的处理水量为70-100T/H。负荷降低的原因如下:A 水温40度,在0.35MPA时 空气的溶解量47ML/L,水温20度,在0.35MPA时 空气的溶解量63ML/L,水温高时溶气量减少26%,本身我公司的溶气效率只有80-90%,较低。B须加1000-2000MG/L的硫酸亚铁。出泥量很大,占总水量的5-10%,所以需要的溶气水量较大。C印染废水絮体较小,水深500MM,时上浮时间超过三分种。D 源水的SS 和COD的浓度较高,气浮又用于工艺的头道预处理,所以折算的溶气水量较大。
6, 气浮池内水深由500增到750MM,池深由650改为900MM。该气浮专用于印染废水工艺头道预处理。增加水停留时间,使絮体絮凝效果更好,水流更加平稳。
7, 气浮池溶气释放机构的接触时间变短,接触强度减弱。
8, 毛纺,色织类印染厂,表面活性剂浓度较高,COD浓度较高(COD2000)气浮不易用于该类厂头道工序,易用沉淀代替气浮。化纤类印染厂表面活性剂浓度较低,可用气浮作头道工序。
9, 调节池建议设置廊道,使进出水不要短路,调节池尽量大,使水温降低,建议设置曝气,降低表面活性剂含量。
10, 建议增加污泥处理系统,不要使气浮污泥在回到调节池,增加调节池内污染物的浓度。
11, 建议碱减量污水和含有去油灵的污水单独建池储存,单独处理和单独排放,不要进调节池。若进也是一点一点加入到污水中去,不可突然大量排放。
12, 出水的清水池建议隔开两个格,一格排放清水,一格用射流曝气加搅拌清除水中的表面活性剂(气水比1:8-10),该水用于溶气水泵的回流。该方法的缺点为泡沫难以收集。好处可以解决表面活性剂的问题。
13, 铁盐易沉,建议用PAC 和PAM 减少加药量和污泥量,特别对后续生化处理有很大的好处。铁盐出水易变黄和红。
14, 提高溶气系统的溶气效率。(双射流)
15, 回流泵前加消泡剂(天然油脂,各种化工用的合成消泡剂,膨润土,滑石粉,硅藻土)。
16, 增加PAM高分子,减少硫酸亚铁的用量,减少污泥量。
由上面的工程实践可以看出,印染废水是比较难处理的废水,核心问题解决废水中的泡沫问题,解决的方法也不是一成不变的,解决的核心是消除泡沫的影响。本文提供了几种解决方法,供各位同仁参考。具体问题具体分析,以实验为准。