马头电厂6号炉200MW机组脱硫除尘一体化改造
来源:福建龙净环保股份有限公司 阅读:2510 更新时间:2009-03-12 17:41技术提供:福建龙净脱硫脱硝工程有限公司
一、前言
燃煤电厂是我国二氧化硫主要排放源,约占排放总量的50%,在这些电厂中有相当大的一部分是属于早期建设的机组(所谓的老机组),老机组一般没有预留脱硫场地,炉后到烟囱之间的距离很短,空间狭小,脱硫装置布置困难,再加上当前电力供应紧张,一般脱硫装置的建设周期长,如果建设脱硫装置使机组长时间停运,会给当前紧张的电力供应带来更大的困难。电厂的经济效益受到很大的损失。采用引进德国LLAG公司的烟气循环流化床( CFB-FGD)干法脱硫技术成功解决了老机组脱硫除尘改造中遇到的几大问题。下而我们以马头电厂6#炉1x1200MW机组的脱硫除尘改造为例进行介绍。
二、工程概况
马头电厂位于河北省邯郸市南15公里的马头镇,华北平原的西南部,太行山东麓,距京广铁路线上的马头火车站约1公里。6号机组容量为200 MW,配670t/h锅炉。6号机组于1979年11月投产,锅炉系原苏联塔干洛克"红色锅炉者"制造厂生产的TJIE-211 C系列EJI670/140型.锅炉采用连续水力除渣,尾部烟道后装有四台文丘里水膜除尘器,采用水力排灰方式,配吸、送风机各两台。
该机组脱硫改造项目,是国家电网公司与国家环保总局签订的“十一五”二氧化硫排放总量削减项目责任书中要求必须投运的项目之一,原方案采用石灰石一石膏湿法脱硫工艺,但因存在投资高,资金受限,场地布置困难等问题,难于实施,马头电厂经过多方考察、仔细研究,认为烟气循环硫化床干法脱硫工艺发展趋于成熟,同时考虑到脱硫改造投资、场地布置以及建设周期等因素,最终选择了循环硫化床干法脱硫技术作为6号机组改造工艺。
三、设计条件
1 煤质特性
煤质分析资料
2 脱硫除尘岛烟气参数表
3 吸收剂分析
1)吸收剂名称:生石灰
2)吸收剂品质要求:软煅生石灰,粒径≤1mm,氧化钙含量≥77%,生石灰消化速度t60<4min(检验标准为DIN EN4659-2)。
四、改造难点及解决方案
工程采取拆除原有水膜除尘器.在原水膜除尘器的场地上改建脱硫除尘岛的方式。整个项目实施场地狭小,左右被5#和灰浆泵房包围,后侧引风机和引风机检修用行车支架等须保留不动,地下有原设备的冲灰沟、电缆沟等。可以利用的空间:长为57000mm,宽为46000mm。如何在这样狭小的空间内完成脱硫岛的布置,同时缩短停机的时间,是摆在龙净设计人员的两大关键课题,经过多方论证,设计人员创造性地采用清洁烟气再循环烟道(LLAG公司专利技术)、旁路烟道二合一,分阶段施工、投运,即第一步建设ESP1,先满足除尘要求,然后建设脱硫系统〔脱硫塔与ESP2),满足脱硫需要,从而成功地攻克了以上两大课题,连原设备拆除带基础施工,脱硫系统从开工到运行,锅炉停机时间仅为53天,为电厂创造了极大的经济效益。