告别白土,实现固废“零排放”
【谷腾环保网讯】近日,中国环境报记者在大连西太平洋石油化工有限公司(以下简称西太石化公司),看到一台称为液相加氢的装置正在运行。这个装置与厂区内其他设备相比,虽然不太显眼,但却可以实现固废“零排放”。
“有了这个装置,石脑油脱除烯烃工艺,便不再产生废白土。”西太石化公司炼油四部主任段佳辉告诉记者,这项技术改造替代了以前要每年产生近700吨固废的传统工艺。
图为液相加氢装置。李欣摄
石脑油是一种低价值石油产品,经脱除烯烃处理后,便可以制成高价值油品。在过去,一般使用活性白土脱除石脑油中的烯烃。
“传统工艺最大的问题是会产生大量的废白土。废白土不仅会带来固废难处理的问题,而且其使用寿命短,需要频繁更换。以前,每年要更换8次白土,大约产生近700吨废白土,换下来的废白土还需要转运给有资质的单位集中处理。”段佳辉介绍道。
设备改造升级后,现在这台液化加氢装置替代了原有的白土脱烯烃工艺,大大节约了企业成本。
段佳辉算了一笔账,以前使用白土时,不仅要承担废白土的处理费,还要加上采购和更换的费用,另外,白土使用过程中会吸附大量的石脑油,还会产生大概40%的油品损耗。因此,使用白土的成本每吨在2000元—3000元,每年需要花费800余万元。
“现在的加氢装置只需一次性投入,理论上可以连续使用12年以上。最重要的是不再使用白土,不仅对环境减少了污染,而且也降低了运营成本。”段佳辉说。
此外,加氢装置还进一步提升了油品质量。据测算,衡量油品的溴指数,从使用白土的100mgBr/100g,提高到了现在的3mgBr/100g,因此可以最大限度地生产芳烃类产品。
今年,西太石化迎来五年一次的大检修,“为了达到固废合规处置的目标,公司质量健康安全环保部对固废管控进行严格规定,要求各车间对大检修期间产生的一般废物及危险废物进行统计,主管部门和各基层单位对产生的各类危险废物产生情况进行核实,确保危险废物不落地。”段佳辉说。
他表示,公司将继续贯彻绿色低碳循环发展理念,逐步提高资源化和无害化水平,做好固废总量管控措施,积极推进“无废企业”建设,打造环境友好型炼化企业。
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