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氮肥生产废水用于锅炉冲灰渣和烟道除尘

更新时间:2008-11-05 10:55 来源: 作者: 阅读:809 网友评论0

国内中型氮肥厂均有自备的热电厂供热和发电。热电厂锅炉的灰渣和烟道的除尘器都要用大量的水冲洗。湘江氮肥厂有二台130T/h和四台75T/h的锅炉。高负荷时每小时需冲渣水1023T/h,除尘用水263T/h。如果全部用新鲜水,每年约需新鲜水870万吨,不仅需要水费和排污费261万元,还增加了对江河的污染。氮肥生产中每小时要排出大量的污水。这种污水主要含NH4和少量的S2+油;SS一般在95mg/L左右,我们利用该种污水冲灰和除尘用水,不仅工艺简单、成本低、节省水费,还大大减轻了对环境的污染。

1、冲灰渣水源的选择

合成氨、尿素生产尽管70%以上的水是冷却循环使用,但仍有一些装置有生产污水排出。其中污水量排出较多的地方为净化车间、合成车间、尿素车间。净化车间平均每小时排出430T/h污水,水质主要含有硫化氰等。单独用此股水冲灰渣,水量满足不了要求且腐蚀性大。合成车间排出的污水水质水量见表1

表1

从以上表可以看出,在最小水量时Q=780m3/h时,不能满足冲灰渣水量的要求。尿素车间排出的水的水质水量见表2

表2

从上表也可以看出,水量也不能满足冲灰的水量要求。合成、尿素车间排放的污水量是生产装置排放最大的,其它生产装置的排水量远远不足。看来,冲灰渣的水源只能在各生产污水排放的汇集处-----总排水沟才能满足水量要求。
湘江氮肥厂总排水处连续三年、年平均的水量、水质情况见表3

表3

从上表可以看出总排水沟处的污水,水量是完全满足冲灰渣的要求,水质对冲锅炉的灰渣也没有影响,而且用此水作烟道除尘器用水,水中反应:

NH3·H2O+SO2=NH4·HSO3

生成了无毒的亚硫酸氨溶于水中,减少了烟道中SO2的含量,从而减轻了烟囱排烟对大气的污染。因此,在总排水沟处利用氮肥污水到热电厂冲灰渣是可行的,有益无害。

2、灰渣水系统设计

2.1、流程:从水质分析表3可以看出,氮肥生产中排出的污水只有COD等数据超标外,其它均不要采用什么特殊处理直接就可以用该污水冲灰渣,因而流程很简单,只需要在总排水沟合适的地方设一个拦沟闸,使水位提高(本工程提高1.6m),让设计水量的水重力流进集水池。然后用三台10SA-6B型(二开一备)加压通过DN400管道输送到热电厂锅炉处冲灰渣和作烟道除尘用水。整个布置见图3:

2.2、构筑物设计

2.1.1进水口设计:

进水口可以采用两种形式:一是采用管道进水,为了使浮油不进入系统,管口朝下或低于水面0.5m见图1,该方式适合于沟深,闸门顶离地面高差大的地方,也可以采用进水渠见图2,进口处设格栅,为了防止浮油进入系统,格栅后设隔板,使污水从底部进入系统,此方式适合于沟浅地方,湘氮用方式一。

2.1.2蓄水池(吸水池)和事故补水管

氮肥生产总有出事故的时候而且每年有10多天的大检修时间,为了保证冲灰渣必须设计一根事故供水管,供水量按设计水量,吸水井蓄水池必须有一定的调节容量,本人认为蓄水池调节容积大于0.5h冲灰渣水量即可。

2.1.3泵房设计

泵房是本工程的主要部分,宜采用直灌式地下泵房。水泵材质采用普通清水泵,因污水中含氨氮较高。

Cu2++4NH3=[Cu(NH3)4]+

生成络合物使铜设备结垢、腐蚀,因此,进出口阀门不能采用铜质材料。

以湘江氮肥厂工程为例计算如下:

Q=1000~1363m3/h(按1300m3/h计算)

H=50m(冲灰渣喷嘴出口压力)

管道管径DN400管长L=320m

选用10SA6B水泵三台(二开一备)配TS1264电机

N=190KWQ=720~540m3/hH=67~74mη=0.80~0.79

泵房为两层,地下为水泵间,地面为检修操作室配CD1212D电动葫芦一台起重2T起升高度12m泵房内设排水泵一台,以便日常排除泵房内积水,还可以抽蓄水池中水,便于清理池中污泥。

2.1.4拦沟闸的设计

拦沟闸是本工程的关键部分,它的高度既要满足工程设计水量,又要考虑暴雨时能从闸顶部排水。闸太低进水水质不好,太高总沟空余排水断面减小,暴雨时沟漫水,使污水淹没厂房和设备。对于直灌式泵房,闸高还是决定泵房标高的条件,泵房底标高可按下式计算。

泵房底标高(绝对标高)=沟底标高(绝对标高)+闸高-H-泵轴标高

H:为闸前水位高于水泵顶高度

H=h1+h2+h3+h4

h1:进水格栅进水管路水头损失(本工程为0.205m)

h2:蓄水池头到最后一台水泵的水头损失,一般取0.1~0.2(本工程取0.1)

h3:水泵进水管路水头损失(本工程为1.01m)

h4:富余水头取0.05m

泵房底绝对标高=45.57+1.6-1.365-0.79=45.015m
泵房底标高取45.00m,操作室标高为49.50m

3、应用效果

湘氮厂全年运行300d,实施氮肥生产污水冲灰渣后,全年可节省新鲜水720×104T,每年可省水费和排污费120万元以上,而该工程建设只需要60多万元,只需要0.6年就可回收全年投资。

氮肥污水冲热电厂灰渣后,经过灰渣的吸附、再沉淀后,排出的污水指标基本上达到排放标准,而且减少了热电厂烟囱中排放的SO2含量,减少环境污染。污水除浊度一项有所上升外其它均大大降低,见表4

表4

如果冲灰渣水本身是循环使用装置。氮肥污水又可作为冲灰渣水、造气含氰污水处理等装置的补充水和水洗煤洗涤用水(水量700~1000m3/h)。
本工程回收工艺设备简单、投资少,因而对国内有自备热电厂的几十家中型氮肥厂有一定的推广意义,如果均这样做,全年可节省几亿吨水,不仅降低了生产成本,而且极大的保护了水资源和环境。

4、存在问题及解决办法

该工程投运后,发现当污水含氨较多时,水泵及进出口管件结圬较严重,要经常停车清洗。后来我们采取如下措施:

引入不含氨污水冲稀水中含氨浓度。我们采取引入热电厂排水(见图3)冲稀水中含氨浓度,缓解了装置的结圬,减少了该装置停运清洗的时间。

回收污水中的氨降低水中含氨浓度。在尿素生产装置氨的集中排放点建一套解吸、水解装置,对尿素装置中的碳氨液进行集中处理。通过解吸、水解,碳铵中的氨和尿素得到充分回收,污水中含氨量可减少到5mg/l以下,这样不仅可回收氨降低尿素生产成本,冲灰渣工程的结圬问题也就得到了解决。

 

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