SBR中运用不同操作步骤去除废水中的COD和P等生物营养
SBR很早就用于去除废水中的COD和P(Baozhen等1998; Belia 和Smith 1997; Carucci 等1997; Colunga 和 Martinez 1996; Danesh 和 Oleskiewicz 1997; Ramirez和 Martinez 2000; Tasli 等1997。)营养废水中最近运用改进后SBR讲解营养物质,在硝化和反硝化的同时去处COD和P。SBR处理过程间歇式操作步骤包括:添加、反应、沉淀、沘水和闲置(Metcalf 和 Eddy 1991)。可以通过调厌氧、间氧和好氧整操作步骤来适应水质变化。
以前已有文献对操作次数进行了研究(Andreottola 等1997;Chang 和Hao 1996; Demoulin 等 1997;Keller 等1997;Pastorelli等1999; Sang-Ill等1997; Umble 和 Ketchum1997;Zuniga 和Martinez 1996)。关于出水最小浓度,Andreottola等(1997)已经出循环长度的最佳计算方法。出水N、NO2-N和NH4-N的浓度为2.9 mg l-1, 0.04 mg l-1 和0.06 mg l-1,其中间氧操作时间为3.3h厌氧操作4.2h。
Chang和Hao (1996) 发表了很重要影响SBR操作的参数,可以监测和在线控制操作。一般而言,当污泥停留时间为10天,总的循环时间为6h时,系统中COD、总N和P的去除率为91, 98 和 98%Colunga and Martinez (1996)研究了在生物膜SBR中厌氧/好氧操作对出水的影响。总的循环时间为8和12小时,其中厌氧和好氧比值不同。当循环时间为12小时,厌氧和好氧比为37/63%时COD和P的去除率最高。
Sang-Ill等人 (1997)用发酵酒的废水代替醋酸盐作为碳源来提高扩大SBR中营养物质降解效率。两者之间没有什么大的区别,总N和P的去除率都可以达到90% 和89%。
Umble 和Ketchum (1997)利用SBR处理城市废水。总的操作时间为12h,BOD5, TSS, 和NH3-N去除率为 98%, 90%和89%。
Zuniga 和Martinez (1996)研究了生物膜SBR中通过四种处理放式:an/ax/ao/ax同时去处P和N。操作成功的去除了COD,P和N去除率分别为89±1%,75±15%,和87±10%。
以上都没有研究过在SBR中不同操作步骤数量的作用。因此,本文的研究主要目的就是对SBR中不同操作步骤数的去除效果进行比较。操作中包括不同数量的厌氧(An), 间氧 (Ax) 和好氧(Ox)操作和不同的操作方式。
材料与方法:
试验装置:
图1为试验装置简图。5L的发酵罐(Bioflo IIC, New Brunswick)作为SBR反应器。发酵罐通过微电脑控制通气、pH和溶氧(DO)。通过带有曝气透的空气泵进行曝气。搅拌速率在25 和300 rpm (rev min-1)。营养液中的pH 和 DO浓度通过相应的电极来连续监测。
废水成分:
用于试验的模拟废水含有:葡萄糖、醋酸钠、NH4Cl,KH2PO4,MgSO4·7H2O,NaHCO3微量元素溶液,其中含有NaCl (100 mgL-1), KCl (20 mgL),CaCl2·2H2O (50 mg L-1), FeCl3·6H2O (50 mg L-1)。模拟废水组成见表1。模拟废水主要成分为CODo=1000 mg L-1,NT=50 mg L-1 和PT=15 mg L-1,COD/N/P=100/5/1.5。MgSO4和NaHCO3在添加时浓度为0.1 g L-1和0.59 g L-1,最初的pH值调到7.0。
微生物:
混合微生物包括:能够氧化碳的异养微生物,反硝化菌,自养硝化菌,厌氧菌(产酸),吸收过量P的微生物(Acinetobacter sp)。消化菌(Nitrosomonas 和 Nitrobacter)是从美国Clemson大学得到。异样菌来自C¸ igli城市污水处理厂。接种Izmir水处理厂中去除C和N的微生物。用于吸收多于P的Acinetobacter calcoaceticus (NRRL-552)菌来自美国USDA,国家研究实验室。真个微生物菌群在实验室中用合适的生长培养基培养,接种与混合微生物环境。
试验操作:
在开始间歇式操作之前,反应器加入含有混合微生物的模拟废水,经过几天的间歇通风,达到试验开始所需微生物浓度。微生物沉淀后,去除4L上清液后加入总体积5L的培养液。然后,开始间歇的厌氧、间氧和好氧操作。仅在厌氧阶段穿过培养基通入氮气。在厌氧和好氧阶段搅拌速率分别为25 和 50 rpm。在好氧操作中培养基进行充分的通气和搅拌(300 rpm)。在每个操作开始和结束时取样并进行分析。每次SBR结束后,微生物经过30分钟的沉淀后,排出上清液。沉淀的微生物用于下一次操作。为了维持10天的污泥泥龄,1/10的沉淀微生物排出。温度和pH维持在T=25 ℃和pH=7–7.5。在好氧阶段DO浓度保持在2 mg L-1,厌氧和间氧操作时维持在0。
三步操作为an (1 h),ax (1.5 h), ox (4 h)及0.5 h的闲置时间,总的操作时间为7 h。四步操作为an (1 .5h) ,ox (4 h),ax (1.5 h),ox (2 h)及0.5 h的闲置时间,总的操作时间为10.5h。五步操作为An/Ax/Ox/An/Ox其水利停留时间分别为为1/1.5/4/1.5/2 h 及0.5 h的闲置时间,总的操作时间为9 h。污泥停留时间保持在10天。每个实验条件运行两次。运行第一次为了适应环境,第二次为了得到实验数据。
分析方法:
在每个处理阶段(好氧、厌氧、好氧)的开始和结束时取样,样品在6000 rpm下离心30min,从而去除液体培养基中的微生物。上清液用于分析COD,NH4/NO3 N。N和P用标准方法(Merck-Spectroquant)和光谱测定。COD,,TS和TSS用标准方法(APHA 1998)。DO 和pH通过微电脑控制发酵罐(New Brunswick, Bioflo IIC)用微量电极一起测定。样品经0.45μm微空过滤膜过滤后在105℃下称重来测定生物量浓度(MLSS)。
结果与讨论:
营养的去除效果
图2总结了在每个SBR循环结束COD的去除效果。在不同的操作步骤下,COD的去除率在94% 和96%之间。在三步、四步和五步操作情况下COD的去除不同差别很小。三步操作在较短的操作时间7h下有利于COD的去除。
培养基中是含有NH4-N作为氮源。但是在好氧阶段NH4-N的硝化作用产生了NO3-N。因此,在最后的出水中,NH4-N和NO3-N非常重要。图2说明了在同的循环过程中三步、四步和五步操作中的去除效果。NH4-N去除率在90% 和92%之间。其中三步操作去除率接近92%,表明NH4-N的去除是最好的,因为7h的较低操作时间。
NO3-N的去除效果根据不同的操作时间和操作步骤而变化。这种变化在图2中可以看出。五步操作的NO3-N去除效率接近于64%大于四步(56%)和三步(50%) 操作。这是因为NO3-N在第二个间氧操作中的反硝化作用。三步和四步操作只含有一个间氧的反硝化步骤,所以五步操作更利于NO3-N的去除。
图2中表述了PO4-P去除率的变化情况。结果表明在操作结束后,五步操作对去除率最高(57%),原因是过多的P在第二个好氧操作阶段被降解。PO4-P的去除率在三步和四步操作中接近于50%。结果表明,五步操作更有利于PO4-P的去除。
COD 和NH4-N的去除率在不同的操作中基本相同。但是,在五步操作过程中NO3-N 和 PO4-P明显高于其他操作。虽然五步操作时间相对于其他操作较长,但是更有利,因为出水水质较低。
出水营养浓度:
为了达到满意的出水标准,最后操作的营养浓度标准及合适的操作更为重要。图3表明不同出水中的营养浓度。
表2中描述了各操作进水和出水中营养浓度和去除率。三步、四步和五步操作中出水COD浓度为28 mg L-1。明显的,四步操作的COD的去除率最低。三步和五步操作同样受到出水标准的限制。出水三步操作NH4-N的去除率最低(3.2 mg L-1)。但是,出水五步操作NH4-N的去除率最高(5.6 mg L-1)。最后NH4-N(0.9 mg L-1)和PO4-P的浓度(3.2 mg L-1)明显低于其他操作。因此,运用五步操作明显优于其它操作。
五步操作中的营养浓度数据:
五步操作在10.5-h中的营养浓度COD, NH4-N,NO3-N和PO4-P的数据见图4。COD浓度随着时间从632 mg L-1最后降到37 mg L-1。大多数COD是在最初的六小时期间降解的。最后两个操作过程中相对于COD,主要去除N和P。
NH4-N在最初的2.5 h (an和ax阶段)保持不变,在第一个好氧阶段由于同化和硝化作用而明显下降。NH4-N浓度在后两个过程中基本不变,操作在最后浓度为5.6 mg L-1。
COD, NH4-N,NO3-N不同变化,说明了不同操作中的变化趋势。NO3-N的降低是因为前两个阶段NO3-N的反硝化作用,但是在第一好氧阶段由于NH4-N的硝化作用而升高。在第二个间氧阶段,NO3-N的反硝化使得NO3-N浓度降到操作最后水平0.9 mg L-1。
P的去除主要在厌氧和间氧阶段去除,因此PO4-P在前两个操作阶段明显降低。但是在第一个和第二个好氧阶段有所上升。最后,PO4-P浓度接近于3.2 mg/L低于比以前报道的7.4 mg/L。
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