中变气脱碳提氢技术成功应用
近日,由武汉石化和武汉工程大学历时3年合作研发的“干气制氢中变气脱碳提氢技术及产业化”项目,通过武汉市科技局鉴定。武汉市科技局专家称,该技术既可提高炼厂氢气回收率,又可实现二氧化碳的富集和捕集,可大范围推广应用。
氢气是提高汽柴油产品质量的重要调和组分,尽可能提高氢气产能同时降低产氢能耗,是炼油企业的共同追求。目前炼油企业普遍采用轻烃蒸汽转化+PSA(变压吸附)工艺生产氢气,氢气纯度高,可以达到99.9%,但是存在氢气回收率较低的缺点,一般回收率为85%。
干气制氢中变气脱碳提氢技术,是在中变气进PSA前,增加一个脱碳流程,降低进PSA单元的原料气中的杂质含量,提高PSA的氢气回收率。采用这一技术,还保留了PSA工艺生产氢气纯度高的特点,而副产的高浓度二氧化碳还可以进一步制取食品级二氧化碳和干冰,也可用来处理炼厂碱渣等,应用前景十分广阔。
此外,采取中变气脱碳工艺后,PSA解析气的总量减少了,解析气热值提高了,可有效降低制氢装置转化炉的能耗。如果采用高温中变气作为脱碳装置再生塔底重沸器的热源,停运制氢装置的中变气空冷器,脱碳装置还可以做到基本不耗能运行。
中变气脱碳装置已于2010年2月底在武汉石化建成中交,3月初投产。项目负责人介绍,该装置投产后,每年可增产氢气约1500吨,降低瓦斯消耗约1000吨,增效1000万元。项目负责人还表示,由博达实业公司(武汉石化改制企业)投资的食品级二氧化碳装置将在2010年底建成,届时在降低二氧化碳排放的同时,还可为企业创造更大效益,降低企业加工损失率,提高综合商品率。
据悉,该技术在我国石油炼制工业的制氢装置属首次应用。
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