矸石热电厂:余热回收利用 温暖千家万户
矸石热电厂在矸石热值偏低的情况下,力保发电生产和居民冬季供暖两不误,不断优化电源结构,加强电网建设,加大污染治理力度,取得良好成效。通过强化发挥综合减排措施,2011年,矸石热电厂锅炉烟尘排放量约388吨,比2010年下降25%。
节能减排是涉及千家万户、关系群众切身利益的重大民生工程。滴道区棚户区改造面积不断扩大,矸石热电厂承担的供暖面积也在逐渐增加。为确保供热,该厂引进了余热回收利用技术用于冬季供暖。余热回收利用技术是国家倡导的节能减排技术,该技术利用溴化锂热泵机组,将电厂冷却循环水中的大量低品位热源提取出来,用于热网水加热,为建筑供暖。该技术的应用可大量节省用于供暖的蒸汽。根据设计,整体改造完成后,在保证210万平方米建筑供暖需求的情况下,相比直接用蒸汽供热的工艺,可减少蒸汽消耗73.4吨/小时,一个供热期节省蒸汽255255.8吨,节能效益非常显著。该项目总投资3892万元,分二期建设,一期工程完成后,可保证120万平方米供暖面积的供热需求,年创效约784万元,节省蒸汽约15吨/小时,一个供热期可增加产值约598万元。一期工程实施后回收的余热,年可节省标煤13560吨,可减少二氧化硫排放量49223公斤,氮氧化物排放量94920公斤,烟尘量19364公斤。
在烟尘治理方面,矸石热电厂在2009年投资500万元改造了3号炉除尘器,采用布袋式除尘新工艺,原有麻石水膜除尘器不能够有效地捕捉烟尘颗粒,烟气带水严重,致使引风机叶轮沾灰而使风机振动且磨损严重,年均约30次被迫压火或停炉解决风机振动问题,除尘效率较低,排出的烟尘浓度达不到国家规定要求。改造后,对除尘器本体各部位组件材质进行限定,滤袋材质采用PPS滤料,保证在烟气温度150度时可以连续运行;脉冲阀使用意大利设备,寿命大于100万次以上;控制系统指定西门子PLC设备,根据本厂运行实际选择控制方式。为解决设备安装位置受限的问题,将进、出口烟道改为水平布置,加快工期进度,将原设计底部框架标高降低,在节约建设成本的同时,又增大除尘器本体的稳定性。在设计安装水力除灰系统时,他们充分利用现有除灰管路系统,降低投资成本,排出的烟尘浓度远远低于国家要求。
矸石热电厂还自制重回水回收利用系统,一年节约用水500万吨。在节能减排的快车道上,矸石热电厂奋然前行。
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