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轧制高压管循环冷却水处理

更新时间:2008-03-03 15:03 来源: 作者: 阅读:2747 网友评论0

前言
  衡阳钢管厂高压锅炉管工程,设计规模为年产管径25~114 mm、壁厚2.5~12 mm的热轧无缝钢管16.5×104t。主要设备三大主机为:穿孔机,连轧机,张碱机,由德国德马克公司提供。

  投运初期,生产不正常,加上补充水的水质较好,系统全为新设备,故未对水处理给予足够的重视。但是在1999年底全厂大修时,将设备打开后发现问题严重。一是腐蚀,从设备表面看,多处呈均匀腐蚀。经测定点蚀深度最大处为1.2 mm,水中铁离子含量高达2.4 mg/L,碳钢腐蚀速率为0.45 mm/a,远大于国家标准的0.125 mm/a。二是微生物及藻类繁殖,目视可见冷却塔填料、积水池壁的青苔及藻类。分析表明:水中异养菌总数达5.5×106个/mL。细菌引起的粘泥大量沉积在换热设备中,堵塞水管冷却塔填料及换热设备。如12台电机设备,30台换热器,加热炉4座,运行不到一年时间因腐蚀不得不更换。因此,必须进行循环水的加药处理。

1 循环冷却水系统概况
1.1 系统的组成

  详见工艺流程图1、图2。  
 

1.2 工艺参数

  该项目总用水量为2320 m3/h,其中净环水系统为1307 m3/h,设计水的循环率为94.8%,浓缩倍数为2.5,采用两座600 m3/h、温差△t为10℃(进水42℃,出水32℃)的冷却塔,补充水量120 m3/h,水质见表1。浊环系统为1013 m3/h,循环率为92%,浓缩倍数为2.0,采用一座1000 m3/h的冷却塔,其补充水为净环系统的排放水,约为50 m3/h。两个系统中的主要材质都为a3钢、黄铜。

表1  补充水水质  

项目   参数
总硬度/(mmol·L-1)  2.5
浊度/(mg·L-1)  2~5
pH值  6~8
硫酸盐/(mg·L-1)  25
氯化物/(mg·L-1)  6
碱度/(mg·L-1)  100
溶解氧/(mg·L-1)  8~10
好氧量/(mg·L-1)  1.5~2.0
总溶固/(mg·L-1)  140

2 水处理的方案
2.1 药剂筛选

  根据Langelier和Ryzner指数法对水质进行分析得出,补充新水属腐蚀型水质,当浓缩倍数为3倍时,呈轻度结垢倾向。夏季,微生物的繁殖严重,藻类和青苔在系统四壁到处可见。

  根据衡阳地区的水质特点及我厂循环水系统运行所出现的问题,我们着重进行了缓蚀及杀灭微生物方面的药剂评定和筛选。在进行的“旋转挂片”腐蚀试验中,着重考察了有机膦酸盐、聚羧酸盐、磺酸类共聚物、无机磷系、锌盐、钼酸盐等药剂以及相互间的协同效应。净环水的浓缩倍数K取2.5倍,浊环水控制悬浮物SS <100 mg/L,油含量20 mg/L。水稳配方侧重考察缓蚀效果,以表1所示的补充水水质,配成浓缩倍数为3倍的水质进行试验。旋转挂片试验结果见表2。
 

表2 旋转挂片试验结果 

配方 净环水  浊环水  净环水  浊环水
速率/碳钢(mm/a-1 阻垢率/%
空白试验 0.82 0.75     
1#  0.106 0.113 92.5 92.3
2#  0.112 0.098 90.1 90.8
3#  0.079 0.104 93.14 91.5
4#  0.083 0.108 88.3 87.5
5#  0.046 0.039 97.4 96.2
6#  0.068 0.073 93.4 94
7#  0.093 0.089 90.3 91
8#  0.102 0.095 86.4 82.5
9#  0.032 0.041 98.2 96.4
10#  0.066 0.068 90.1 90.5
注:水稳定剂的用量均为30mg/L。

 

  由表2中可见,所选的9#配方的效果最佳,该配方的主要成份为:有机膦酸盐HEDP,丙烯酸-磺酸盐共聚物[1],锌及铜缓蚀剂苯骈三氮唑。

2.2 动态模拟实验

  动态模拟实验采用9#配方,预膜选用无机磷及苯磺酸盐和表面活性剂组成的复合配方,调pH值6.5~7.5,预膜36h,试验共进行20d。实验结果见表3。
 

表3 动态模拟试验结果

测定项目  碳钢  不锈钢
试验时间/h         320 320
试管长度/mm  140 140
试管腐蚀面积/cm  40.2 35.2
试管原重/g  33.2977 29.3952
试管试验后重/g  33.519 29.5569
污垢增重/g  0.2685 0.1652
试管去污后重/g  33.2505 29.3911
腐蚀失重/g  0.0472 0.0035
腐蚀率/(mm·a-1)     0.035 0.0031
试管试验前后体积差    0.045 0.066
平均垢厚/mm  0.1254 0.0838
污垢热阻/(m2·K·W-1 2.88×10-4  2.88×10-4
污垢沉积率/(mg·cm-2·m-1 13.4 9.39

     由表3知,碳钢试管的腐蚀速率和污垢热阻均小于国家标准[2]。

2.3 杀菌剂的选择

  根据循环水中微生物、藻类较严重这一点,我们选用了两种杀菌剂交替使用。一种是以剥离为主的非氧化型杀菌剂新洁尔灭,该药剂不但具有很强的剥离作用,还有很好的杀菌能力,尤其对硫酸盐还原菌。日常投加的杀菌剂是以抑制为主的非氧化型杀菌剂异噻唑啉酮。经试验,该种杀菌剂的杀菌率可达99%以上。

3 现场应用
3.1 系统清洗与钝化

  首先对净、浊循环水系统进行了不停车清洗。其次是对整个系统表面及管道、填料中的粘泥及藻类进行一次杀生剥离。所投清洗剂为柠檬酸加表面活性剂OP及缓蚀剂,控制pH值2~3,运行24 h后置换排放,并进行钝化处理。钝化剂以NaNO2为主,调pH至9.5,24h后置换排放。分析结果显示:总共洗掉铁锈(以FeO计)454 kg,粘泥及泥垢全部洗掉,大多数设备表面呈现金属本色。

3.2 预膜及日常运行

  系统清洗钝化处理后,随即投入预膜处理,在pH为7.0时加入1 000 mg/L的预膜剂(主要成分为三聚磷酸钠、苯磺酸钠和表面活性剂),运行48h ,挂片表面呈暗亮色,说明预膜效果良好。然后转换排放,使预膜剂含量降至100 mg/L后转入正常投药。

  日常投药采用加药装置,用计量泵进行。加量为30 mg/L。对浊环系统的加药,采用净环水的排污水作为浊环水的补充水,适当再补加约10 mg/L与净环系统相同的药剂。同时用碳钢挂片进行监测,每天对水质及药剂含量进行分析。投药运行至今已有一年,整个轧钢生产线的水处理指标正常,系统浓缩倍数达3倍。腐蚀控制在0.035 mm/a,微生物指标经测定为2.1×102个/mL。

4 存在问题
  经过对循环水投药运行后,解决了系统的腐蚀和微生物问题,但水中的油含量(>20 mg/L)和作为轧管冷却剂的石墨粉(≤200目),对设备的影响还是显而易见的。下一步准备采用投加无机及有机高分子絮凝沉降剂,将此问题解决。使浊环系统的乳化油降至10 mg/L以下,去除石墨粉使循环水的处理更进一步。

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