沼气工程的自动化应用
摘要:本文以北京市昌平区东新城沼气集中供气工程为例,该工程利用三菱PLC可编程控制系统对沼气工程的进料系统、发酵系统、沼气净化系统和沼气存储系统等实施监测与控制,提高了沼气工程的管理水平,降低了工人的劳动量,降低了运行成本。
关键词:沼气;集中供气;PLC
1 沼气工程的控制系统
目前,国内大多数沼气集中供气工程都是采用继电器逻辑控制,这类系统方式单一,自动化程度较低,只能处理一些开关量问题,无法处理系统的模拟量,并且电气线路复杂,可靠性不高,不便维修。同时由于一些较重要的数据不能适时记录和统计,继而使得沼气工程的运行不能方便快捷,并易造成劳动力、原料等资源的浪费。另外,由于沼气站运行过程中的工艺参数(如:调料池内物料的温度、USR反应器内的温度、沼气净化室内沼气的流量等)不能在线显示,为了比较精确地控制运行条件,需要操作人员进行现场监测,因此,增加了劳动强度,并且不便管理。
北京市昌平区东新城沼气集中供气工程利用三菱PLC(Programmable Logical Controller)可编程控制系统对沼气工程的进料系统、发酵系统、沼气净化系统和沼气存储系统等实施监测与控制,降低了工人的劳动量,减少了运行成本,提高了沼气工程的管理水平。
2 沼气集中供气工程实例
东新城沼气工程以猪粪为原料,采用厌氧发酵工艺生产沼气,日产沼气400m3,同时供400户居民炊用,沼渣、沼液用作有机肥还田。该工程以沼气为纽带,通过“废水—沼气—有机肥”模式,将养殖业、种植业和可再生能源开发结合起来,形成了一个良好的产业链。该工程采用三菱可编程控制设计,实现了沼气工程系统的自动控制,并且实现了整个系统的优化控制。沼气生产工艺控制流程见下图:
工艺控制流程图 |
3 自动化控制单元和被控工程设备
自控系统采用“集中监测、控制”的设计原则,结合工艺需求和自控产品选择遵循的原则,使用力控组态软件作为上位监控软件、三菱PLC作为控制系统。其控制要求为:
(1)温度控制:厌氧发酵需要在特定的温度下进行,所以需要保持USR反应器的温度(35℃)恒定。
(2)报警功能:系统具有故障报警功能(水泵、空压机等的启、停故障)和超限报警(调料池内高、低液位、高压贮气柜的压力报警和USR反应器内的温度报警)。
三菱PLC控制系统可根据沼气发酵工艺的要求,对工艺的各参数进行采集并加以顺序或逻辑控制。根据沼气工艺的特点和需要,PLC控制的单元包含预处理单元、厌氧发酵单元、沼气净化单元和沼气存储单元。为便于对重点工艺环节进行现场观测和操作控制,系统还设置了终端显示操作器。另外,系统还设置了手动操作功能,并配有硬手动/自动切换,以便在开车和设备检修期间,能对工艺设备进行现场硬手动操作。
3.1 自动化控制单元
(1)预处理单元
定量的粪污和水加入调料池中,液位达到高位;然后开启搅拌机,同时打开锅炉房内蒸汽管道的阀门,当调料池内的温度达到33℃时开启提升泵(开启提升泵的条件是:温度和液位同时满足上述要求),将搅拌好的并且温度达到33℃的物料提升到USR厌氧反应器里,当液位达到低位时,提升泵停止运转,搅拌机停止搅拌。
(2)USR厌氧发酵单元
物料在USR内进行厌氧发酵,温度显示仪(2个)显示其温度,当USR的温度低于35℃时,报警器开始报警。
(3)沼气净化单元
当缓冲罐接触到高位行程开关时,压缩机启动;当缓冲罐接触到低位行程开关时,压缩机停止运转。沼气净化室内安装有甲烷泄露报警仪,空压机房内安装有甲烷泄露报警仪,报警信号均可传送到控制室进行报警;流量同时进行显示。
(4)沼气存贮单元
高压贮气罐需要安装压力显示。高压贮气柜的压力范围为0~0.8MPa。
3.2 被控工程设备
(1)调料池进料泵:1台,380V/3kW;手动方式:手动控制泵的起停;自动方式:自动控制泵的起停;要求:由PLC根据液位自动控制泵的起停。
(2)调料池搅拌机:1台,380V/2.2kW;手动方式:手动控制搅拌机的起停;自动方式:自动控制搅拌机的起停;要求:由PLC根据液位自动控制搅拌机的起停。
(3)贮肥池提升泵:1台,380V/3kW;手动方式:手动控制泵的起停;自动方式:自动控制泵的起停;要求:由PLC根据液位自动控制泵的起停。
(4)沼气净化室压缩机组:1组(2台,1用1备),380V/5.5kW;手动方式:当行程开关不起作用时,手动控制压缩机的起停;自动方式:当缓冲罐的钟罩接触到行程开关的高位时,压缩机自动开启,当接触到行程开关的低位时,压缩机自动停止;要求:由PLC根据液位自动控制压缩机的起停。
4 自动化控制硬件结构和软件结构
(1)自动化控制硬件结构
PC电脑(台式机),内装力控6.0组态软件,并配有运行加密狗。三菱PLC:FX2N,热电阻模块FX2N-4AD-PT,模拟量模块FX2N-4AD,通讯电缆一根。
(2)自动化控制软件结构
力控组太软件上主要显示点:调料池液位、调料池温度、USR反应器上部温度、USR反应器中部温度、沼气贮气柜压力、集气箱行程开关、沼气流量。由于物料是临时放置,所以屏幕上操作以手动操作为主。
5 结语
沼气工程与可编程控制系统PLC结合,可实现继电保护和控制系统的操作,提高系统的自动化水平和可靠性,同时也更加便于系统的集中控制和监测,方便系统的信息化管理,降低运行成本,提高工作效率,预防安全事故的发生,具有很高的实际应用价值。
参考文献:
[1] NY/T1220.1-2006,沼气工程技术规范[S].
[2] 廖常初.PLC应用技术问答[M].北京:机械工业出版社,2006.
使用微信“扫一扫”功能添加“谷腾环保网”