对取消GGH成为目前新建湿法烟气脱硫工程首选方案的探讨
引言
石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统中,经吸收塔净化后的烟气温度一般为51℃左右,含饱和水蒸汽、SO2和SO3等,在上述温度下,容易冷凝产生腐蚀性的硫酸、亚硫酸液,对吸收塔后烟道和烟囱有很强的腐蚀性。国内早期实施的脱硫工程中,普遍情况是设置GGH,利用高温原烟气将净烟气加热到75℃以上,从而抑制酸性冷凝液的产生,解决吸收塔后烟道和烟囱的防腐问题。但目前新建工程基本不设置GGH,出吸收塔的净烟气直接进烟囱排放,同时,烟道和烟囱采取特殊防腐措施。
在脱硫系统中,为避免吸收塔排出的低温湿烟气腐蚀烟道和烟囱内壁,同时提高烟囱排出烟气的抬升高度以利于污染物的扩散,避免排烟降落液滴,常设GGH装置。我国《火力发电厂烟气脱硫设计技术规程》(2004)规定,烟气系统宜装设烟气换热器。但从已投运的GGH运行状况来看,大多数运行情况不好,均不同程度出现过GGH装置换热面结垢现象,有的结垢非常严重,影响脱硫系统的运行。随着国家对脱硫装置运行情况监管力度的加大,GGH装置易于堵塞对脱硫连续稳定运行的制约越来越受到重视,基于此种考虑,近来不设置GGH装置的项目越来越多。
在美国,自20世纪80年代中期以后安装的脱硫系统基本都不设置GGH;在欧洲、日本,环保标准要求烟囱排烟温度不低于75℃,因此,其烟气脱硫系统基本上都设置了GGH。在中国,最早不设置GGH的电厂是福建后石电厂600MW机组烟气脱硫装置。随着近几年大量脱硫装置的投运,对设置GGH和不设置 GGH的脱硫装置的运行已经积累了一定的经验。
取消GGH可节省脱硫系统建设投资,经济性显著。以已投运的600MW燃煤机组脱硫工程为例,对设置GGH和不设置GGH机组的实际运行情况进行运行验证和对比分析,对两种方案存在的优缺点进行论述分析,不考虑经济因素。
1 设置GGH的脱硫装置的运行情况
1.1 GGH容易堵塞,运行2~3月就要停机冲洗。GGH堵塞,带来的影响:
GGH换热恶化,进入吸收塔的烟气温度升高,排入烟囱的烟气温度降低;
由于进入吸收塔的烟气温度升高导致脱硫水耗增加;
GGH的阻力增大,使增压风机能耗增加,易导致风机喘振,甚至超出增压风机出力;
阻力过大时,GGH需要停机冲洗,脱硫系统可利用率降低。
1.2造成GGH容易堵塞的原因多种多样,主要有:
电除尘设备故障或除尘效率降低,导致原烟气中飞灰浓度增加,易使GGH积灰;
GGH本体的设计合理性、设备质量原因;
除雾器的流速分布不均,流速过高,易使除雾器后的净烟气携带液滴浓度过高,液滴随净烟气被带到GGH冷端,造成积灰、结垢;
吸收塔液位的影响。吸收塔在运行时由于氧化空气的鼓入及搅拌器扰动,液面上常会产生大量泡沫,液位有一定的上升,造成虚假液位,使吸收塔浆液外溢。这些泡沫携带有大量的石灰石和石膏混合物颗粒,进入到除雾器,造成除雾器堵塞,使净烟气中雾滴浓度上升、石膏等夹带物大量超标,并随净烟气进入到GGH,造成结垢;
吸收塔PH值的影响。当PH值过低时,亚硫酸盐溶解度上升,硫酸盐溶解度下降,会有石膏在很短时间内大量析出,产生硬垢,同时,也不利于SO2的吸收。当 PH值过高时,亚硫酸盐的溶解度下降,会引起亚硫酸盐析出,产生软垢。无论是亚硫酸盐或硫酸盐,达到饱和结晶析出,均易对下游的除雾器及GGH造成阻塞;
吸收塔浆液密度的影响。浆液密度越高,相应吸收塔液滴中石膏、石灰石混合物浓度越高,因此,净烟气带到GGH的固体物增加;
GGH入口温度的影响。GGH的入口温度过高,易造成GGH附着物的迅速固化,使积垢变为硬垢,难于清洗。
1.3解决堵塞的方法:
减少吸收塔和除雾器出口的携浆量。通过优化喷淋层设计、除雾器及烟道设计,提高除雾器的除雾效果,减少进入GGH的浆液量;
在GGH设计制造方面,选择容易吹透的换热元件形式,设置充分的吹灰措施(包括高压水冲洗、压缩空气吹扫、蒸气吹灰等);
运行中严格定期吹灰,定期检查,发现有结垢先兆就应进行处理,处理时一定冲洗干净,不留余垢。
1.4实例
某电厂一期为2×600MW机组,烟气脱硫采用川崎湿法石灰石石膏工艺。每台机组配置一台单立轴、回转再生式GGH,热端朝上,冷端朝下布置。在BMCR 工况下,GGH能够将净烟气加热至80℃以上(烟囱入口处),为了清洁GGH使烟气压降满足要求,配备了压缩空气吹扫系统、在线冲洗水系统、离线冲洗水系统。
电厂1号机组脱硫系统GGH自运行以来,GGH原烟气及净烟气差压均比设计值大。在168试运期间,GGH原烟气侧差压达到了0.96kPa(设计值为轻微沾污时,原烟气侧为0.76kPa),168试运后,GGH堵塞逐渐变得严重,虽多次启动在线冲洗水进行清灰,但不能将差压降至1.0kPa以下。 GGH堵塞严重时,1号机组原烟气侧差压在风量1520kNm3/h时,达到1.46kPa,烟气总阻力超过3.9kPa,增压风机电流超过设计值 542A。
为此,电厂1号机组进行了大修,在大修期间,对GGH的换热元件进行翻转,并用高压水进行了清洗;除雾器也彻底清除了底部的积垢,疏通了排水管道,更换了堵塞的喷嘴;对脱硫装置系统的仪表进行重新校验。机组重新启动后,首先从运行参数的控制上着手,加强观察、记录、分析,然后再进一步考虑调试及改造措施。
2 不设置GGH的脱硫装置的运行情况
2.1脱硫系统不设置GGH,带来运行参数上的变化主要有:
脱硫装置排烟温度降低至51℃左右;
由于进入吸收塔的烟气温度较高,需要释放更多的热量和蒸发更多的水分才能够达到绝热饱和状态。与设置GGH方案相比,二套脱硫系统装置工艺水消耗约增加66.3t/h。
由于不需GGH驱动电机及密封和低泄露风机,功耗减少约230kW;由于脱硫系统烟气阻力降低,每套脱硫系统增压风机的轴功率约可节省980kW。二套脱硫装置装置电耗共降低约2400kW。
由于不设置GGH,脱硫装置运行可靠性和可利用率提高,维护和检修工作量减少。
2.2湿法烟气脱硫装置不设GGH时,烟囱需要考虑防腐措施。不设GGH时的烟囱防腐方案主要有:一是在混凝土烟囱内衬耐酸瓷砖;另一种是钢管烟囱内表面衬玻璃鳞片、钛合金板或镍基合金板。
2.3实例
某电厂4×600MW机组烟气脱硫装置不设置GGH,自2006年初第一台机组通过168后,后三台均在关闭旁路挡板的情况下与主机组同步通过168试运。其中4#机组自2006年末通过168后直接投入商业运行,一直运行到07年5月底因主机组故障而短期停运,在旁路挡板关闭情况下连续运行181天。脱硫装置投运后,在水耗、电耗等数据方面,与设计基本一致,连续运行可靠性明显提高。
电厂烟囱为4管复合钛管钢烟囱。在4台机组脱硫都投运,且旁路挡板100%关闭的情况下,由于排烟温度为51度的水蒸气饱和烟气,且含有75mg/Nm3 的水滴,在烟囱口形成“滚滚白烟”。电厂曾经因为此问题,被附近居民举报到环保部门,后环保部门到电厂进行调查,在听取了电厂的解释之后,才理解并接受。实际上,对于不设置GGH的电厂,由于脱硫前后烟气排放条件的显著差异,是很容易通过观察烟囱排烟判断脱硫装置是否投运的。
通常认为取消GGH后,由于烟气温度降低,烟气抬升高度会降低。因为该电厂属于沿海电厂,理论上当环境接近于饱和状态时,饱和湿烟气因水汽的凝结会使烟羽抬升比加热到100℃的干烟气还高,取消GGH烟气抬升高度通常会更高,不会增加氮氧化物在烟囱附件区域的落地浓度。该电厂在无风的运行情况下,烟囱高度为240米,抬升高度约500米,原来担心的抬升高度降低的影响,并不显著。
3 设置GGH与否对电厂周围环境空气质量的影响
3.1从理论上,不设置GGH较设置时SO2最大地面浓度增大约75%,但由于脱硫后二氧化硫排放量很小,所造成的最大地面浓度仅为《环境空气质量标准》(GB3095--1996)二级标准的限值3.2%,说明SO2排放对电厂周围环境空气质量影响甚微。粉尘排放则由于湿法脱硫工艺具有较高的除尘效率,对环境影响较小。
3.2如果电厂未安装脱硝装置,不设置GGH时,按照现有规范计算,氮氧化物的最大落地浓度从占二级标准限值的20.7%增加到35%,占二级标准限值的份额较大。NOX的上述计算是基于锅炉出口烟气中NOX含量为350mg/Nm3(干基),实际运行中锅炉排烟NOX含量有可能高于此值。因此,NOX排放成为不设置GGH后对环境影响最大的问题。
3.3如果机组安装烟气脱硝系统,通过配置催化剂层数,脱硝效率可以达到50~90%。这样,即使在采用湿烟囱的情况下,NOx最大一次落地浓度也小于0.04mg/Nm3,不会严重加剧NOx污染,可以满足更严格的环保排放标准。
3.4随着国家环保法规的日趋完善,对氮氧化物的排放控制将日趋严格,国内电厂将逐步实施烟气脱硝。从总体环保效益和经济效益分析,对同时安装脱硝和脱硫系统的电厂,脱硫系统不设GGH具有明显的优势。
结束语
通过已投运的600MW燃煤机组脱硫装置为例,介绍了采用GGH和不采用GGH机组的实际运行情况。通过进行运行验证和对比分析,对两种方案存在的优缺点进行论述分析。
从技术分析的角度看,脱硫装置不设置GGH有一定的优势,按照常规计算的烟囱抬升高度降低在实际运行中没有得到验证。且取消GGH可以提高脱硫装置的可利用率,切实降低SO2排放。但取消GGH后,脱硫水耗有明显增加。
因此,在不缺水的区域,建议可以取消GGH。
参考文献
[1]许正涛,吴树志.烟气脱硫工程中设置GGH与否的技术经济分析和论证,全国电力行业脱硫脱硝技术协作网,2007年全国电力行业脱硫脱硝技术协作网暨技术研讨会论文集,2007,10.
[2]胡斌,郝建宏.定州电厂GGH结垢原因分析,全国电力行业脱硫脱硝技术协作网,2007年全国电力行业脱硫脱硝技术协作网暨技术研讨会论文集,2007,10.
作者简介:王力春(1975~),男,汉族,黑龙江省七台河市人;工程师,毕业于东北大学。1999.7-2007.6年,在哈尔滨锅炉厂有限责任公司从事电站主机(锅炉)性能设计工作。从2007,6至今,在中国电能成套设备有限公司从事电站设备招标采购工作。
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