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转炉烟气净化装置——环隙洗涤器的性能研究

更新时间:2009-07-29 17:58 来源:环境工程 作者: 安登飞 王纯 阅读:2401 网友评论0

摘要:环隙洗涤器作为第四代转炉烟气净化技术的核心部件,得到越来越多的重视。通过三维建模软件Pro/E、前处理软件GAMBIT、流场仿真软件FLUENT建立三维模型及模型网格的划分,对环隙洗涤器进行仿真模拟分析,得出结论:模拟结果与数学计算结果相一致,仿真结果有一定指导作用;考虑到除尘效率和流速稳定性问题,最佳行程控制在30—50 mm。

关键词:环隙洗涤器,转炉烟气净化,仿真模拟分析

l 概述

氧气转炉炼钢是目前世界上最主要的炼钢方法。转炉烟气经过净化处理后可回收加以利用,烟气温度为1450,1650 oC,湿法OG系统在中国具有广阔的发展空间。自OG法出现以来,先后经历了“一文二塔”、“二文一塔”、“一文+RD可调二文”,现在已发展到“蒸发冷却塔+环隙洗涤器”的第四代OG系统。

环隙洗涤器具有占地少、寿命长、噪声低等优点,最初在20世纪60年代用于转炉煤气除尘。环隙洗涤器结构如图1所示。其关键部件是由文丘里外壳和与之同心的内锥两部分组成,后者可在文丘里管内由液压驱动沿轴上下运动,在外壳和锥体之间构成环缝形气流通道,通过锥体的移动来调节环缝的宽度,即调节环缝的通道面积和气体的流速,以适应转炉的不同操作工况,达到除尘和调节炉顶压力的目的。

为了获得较强的截流效应,环缝最窄处的宽度设计得非常小,在此形成高速气流以保证好的雾化效果,足够的通道长度有利于液滴的聚合,提高除尘效率。

通过三维建模软件Pro/E、前处理软件GAMBIT、流场仿真软件FLUENT建立三维模型及模型网格的划分,对环隙洗涤器进行流场仿真分析,并与数学计算结果进行比较,从而对其性能有进一步的了解。

2 模型的建立、网格的划分及仿真输入条件

通过模拟仿真软件对环隙洗涤器的内部流场进行分析,首先建立环隙洗涤器流场的三维物理模型,以实验室实物为原型,将建好的三维模型分别导入CFD仿真软件前处理软件GAMBIT中,进行网格划分。三维模型采用T/d(混合网格)进行划分,网格单元主要由四面体组成的Tet/Hybrid单元。

本文采用标准的湍流模型进行数值计算。

除尘器模型仿真时所选用的流场参数如下:流体选用20℃的常温空气为实验物系,空气的密度为1.164 ks/m3,动力黏度为1.824×10一Pa·s。

边界条件:进气口边界条件设为FLUENT 6.0中的空气速度进口;出口边界条件设为FLUENT 6.0中的压力出口。

收敛条件:为了确定计算结果收敛,把方程组中各项结果的残差定为10-3。

3 工程应用

3.1承钢40 t转炉工程应用

承钢炼钢厂现有小转炉4座,原来设计生产能力为20 t,主体扩容后达到40 t,最大铁水装入量增值46 t。氧枪改造后,每分钟最大脱碳速度可以达到0.5%,从而使一次烟气量增加了近50%,原有的除尘设备能力明显不足,煤气在炉外燃烧,车间内部和烟囱排放都不理想。

2007年4月,承钢转炉车间4#转炉煤气回收净化系统进行改造,中国京冶工程技术有限公司负责环隙洗涤器和液压伺服装置供货。该改造工程中环缝洗涤器和蒸发冷却塔分开布置,属于塔文分离的配置。

经过改造后,不但除尘效率提高,而且用水量有所减少,整个系统的阻力损失降低。环隙喉口的调节装置采用液压驱动,液压装置设在环隙喉口下方,解决了气流干扰,布水不均、水的雾化和内锥与环隙外壳角度问题,脱水采用挡板脱水器,使得系统阻力损失减少。

3.2 新钢210 t转炉工程应用

2008年6月,环隙洗涤器用于新余钢铁有限责任公司三期技改主体区炼钢工程210t转炉烟气净化及煤气回收系统,作为转炉烟气净化及煤气回收系统的烟气净化处理成套设备。在这个工程中,环隙洗涤器和蒸发冷却塔是连为一体的,即塔文一体的配置。

该系统已安装完毕,转炉投产后进行调试运行。

4 结论

1)运用数值模拟软件对环隙洗涤器的内部流场进行分析,其模拟结果与数学计算结果相一致,因此仿真结果有一定指导作用。

2)流速控制在80.120 rids时,环缝洗涤器的除尘效果最佳,行程在35~95 mill之间时流速符合要求,但是考虑到流速稳定性问题,行程在30—50衄流流速比较稳定,故最佳行程控制在30—50 toni。

3)不管是塔文一体,还是塔文分离的配置,第四代转炉烟气OG技术由于整体结构单一,操作简单,维护方便,运行稳定,已经逐步开始取代以前的“两文三脱”老系统,从目前来看,应该作为我国转炉煤气回收系统的主要发展方向。

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