蔗渣浆厂碱回收技术改造方案
福建糖业股份有限公司1992年按照省经委、省轻工厅的批复将原来日产20吨的纸浆经过技术改造扩建为日产50吨,并建起相应的碱回收工程。碱回收炉是国内某轻工机械厂制造的ZHP16型碱回收喷射炉,设计额定能力为每天60吨固型物,发汽量为每小时8吨,蒸汽压为1.3MPa。
1问题的提出
由于甘蔗渣黑液的特殊性及碱回收炉设计流程、操作工艺等的问题使该炉的运行效果差,存在以下缺陷:
(1) 燃烧黑液能力低,原设计黑液燃烧量为每天60吨固型物,实际仅为每天42吨固型物。造成碱回收率低,生产不平衡,黑液外排,污染环境。
(2) 对黑液性质适应能力差,黑液性质的变化对燃烧情况波动较大,经常要用油助燃,运行成本太高。
2 改造方案设计
针对运行中出现的缺陷及对生产的严重制约,我厂组织技术人员设计了如下改造方案:
2.1 改进黑液蒸发流程,提高黑液浓度
蒸发工序原设计流程为四效短管蒸发器混流蒸发(见图1):Ⅳ效蒸发器→Ⅲ效蒸发器→一次半浓黑液槽→Ⅱ效蒸发器→Ⅰ效蒸发器→二次半浓黑液槽→降膜板式蒸发器。上述流程存在蒸发效率低,容易结垢,操作困难,易出“黑水”等缺陷。针对以上问题采取并流加料流程和增加一套喷射冷凝器的方案提高Ⅳ效蒸发器的真空度从而增强其蒸发能力。
图1 并流加料蒸发流程
2.2 增设短管加热器对浓黑液再加热,提高黑液的入炉温度,改善黑液的流动性
由于蔗渣中多缩戊糖量高,灰分大,其中二氧化硅含量比木浆黑液多10倍,并在黑液中成水玻璃状存在,故蔗渣黑液的粘度远比木浆大。例如红松黑液25°Be′(20℃)在30℃时粘度为12.15×10-3Pa.s,相同条件下蔗渣黑液则高达0.3 Pa.s。从而蔗渣黑液的流动、雾化、干燥等较为困难。而提高浓黑液温度能有效地降低黑液的粘度。在浓黑液泵出口增设一套加热面积15m2的短管加热器,引用碱炉产生的蒸汽对浓黑液进行加热。将浓黑液温度由93℃提高到109℃,使浓黑液入炉时接近“闪蒸”状态,改善黑液的流动、雾化、干燥效果,提高黑液的可燃性。
2.3 提高碱炉一、二次进风的温度。
增加一道空气加热器,提高一、二次进风的温度,由原来150℃提高到205℃。由于黑液燃烧必须有足够的绝热火焰温度,以保证燃烧顺利进行,而不发生灭火现象。绝热火焰温度(也就是理论燃烧温度)可由反应物质的焓来计算,是用黑液低位发热值除以燃烧产物的比热,然后加上反应物质(空气、黑液)的温度而得到的。燃烧时提高风的温度是提高绝热火焰温度的有效方法。热风由150℃提高到205℃时绝热火焰温度可提高38℃。
2.4 改善黑液的品质,提高黑液的可燃性
此改造方案有以下五种方法:
(1) 加强甘蔗渣的除髓,减少碱回收过程中的硅干扰。蔗渣灰分中的60-80%的SiO2是由蔗髓带入。提高甘蔗渣的除髓率是降低蔗渣中硅含量,减缓黑液蒸发设备结垢的有效方法。通过改造备料工段6台立式除髓机(Φ965C112),扩大筛孔直径(由Φ6mm改为Φ8.5mm)甘蔗渣的除髓率由25%提高到35%。通过加强除髓可有效地降低蔗渣中的硅含量(蔗渣中SiO2的含量从3%降低到0.7%),降低黑液的粘度,减少碱回收过程中的硅干扰。
(2) 改造黑液过滤设备,进一步过滤稀黑液中小纤维和残渣。对黑液过滤机的过滤网进行改造,由原来80目/吋改为120目/吋。另在黑液进蒸发前利用板框过滤机进行再过滤。最大限度地过滤黑液中的细泥土等无机物及纤维杂质。
(3)改进蒸煮工艺,满足碱回收生产需要。蒸煮浆料实行快速蒸煮,减少保温时间,控制粗浆硬度,同时避免在球内或喷放锅中存放时间太长,做到“现煮,现喷,现洗”。另外在蒸煮中保持粗浆黑液残碱浓度在6-8g/L,这样可降低黑液粘度,有利于碱回收的蒸发及燃烧工序的操作。
(4) 保持黑液的“新鲜度”,缩短黑液的中间停留时间。
(5) 提高碱回收白液的澄清度,减少钙离子返回而造成蒸发器结垢。
3 实施效果评价
上述改造方案实施后取得了明显的效果:
(1) 黑液的燃烧量上升,由原来每天42吨固型物提高到每天63吨固型物。
(2) 碱炉的耗油量下降,由原来的回收一吨碱需耗油60Kg下降到回收一吨碱仅耗油25Kg。
(3) 碱回收率提高,由原来53%提高到74%,减少了污染的排放,提高了经济效率及环保效益。
4 结束语
本改造方案可为原有的中、小型制浆厂的碱回收炉改造及操作提供借鉴
参考文献
[1] 窦正远.甘蔗渣制浆造纸[M.]华南理工大学出版社,1990.
[2] 俞正千.对搞好麦草浆碱回收及其治污的认识[J].国际造纸,1999,18(1):14-18.
[3]潘锡五.小型草浆厂碱回收的工艺原理[J].国际造纸,1999,18(1):19-22.
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