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印染废水处理工程实例

更新时间:2008-06-12 09:43 来源: 作者: 阅读:2180 网友评论0

工程概况
        
        某纺织企业从事棉纱、坯布及牛仔布的生产、销售及分销,生产区每日24小时轮班工作。该企业第三生产区的生产废水主要来源于棉纺车间。生产过程中使用各种染料和化学助剂。其排放的废水COD变化范围大,最高为1350mg/l。造成COD变化的原因在于生产过程中,使用染料的种类以及量的变化所致。根据相应环保法规要求,为了尽量减少工业废水的污染,保证废水达标排放,该企业对生产废水进行处理,工程总处理规模10000m3/d。

设计水量、水质设计水量

         
        10000m3/d设计进水水质及排放标准见表1。

设计工艺流程

        该废水采用“强化生物吸附+水解酸化+活性污泥+接触氧化+二沉+混凝沉淀+过滤”处理工艺,工艺流程详见图1。来自车间的废水进入曝气调节池,然后利用污泥絮体的强吸附作用,吸附废水中的污染物质和难降解物质:同时补充一定量的混凝药剂进行混凝反应,反应后的混合液进入吸附沉淀池进行沉淀分离。吸附沉淀池出水自流进入水解酸化池,对废水进行水解酸化,提高废水的可生化性,将不溶性有机物转化为可溶性有机物,大分子物质分解成小分子物质,降解部分有机物,并提高后续处理的处理效果。水解酸化池出水进入活性污泥池、接触氧化池,进行生物降解,用鼓风机进行曝气。出水进入二沉池,进行沉淀分离,沉淀后的出水进入混凝沉淀池对难降解的有机物进一步去除,最后流入滤池,使出水达到排放标准。

主要构筑物设计参数:

(1)曝气调节池

水力停留时间14.4h:有效容积6000m3

(2)吸附反应池

水力停留时间0.7h:有效容积280m3

(3)吸附沉淀池

表面负荷0.96m3/m2•h:水力停留时间3.7 h。

(4)水解酸化池

水力停留时间6.1h:有效容积2560m3

(5)活性污泥池

水力停留时间8.5 h:有效容积3550m3

(6)接触氧化池

水力停留时间8.3h:有效容积3475m3

(7)二沉池

采用辐流式沉淀池。表面负荷0.72m3/m2•h:停留时间4h。

(8)混凝沉淀池

表面负荷1.3m3/m2•h:水力停留时间2.5 h。

(9)过滤池

过滤速度6m/h:停留时间0.7h:有效容积273m3

(10)清水池

总停留时间0.3h:有效容积115m3



投资与运行成本

1 投资

该工程总投资为1360万元,吨水投资1360元。

2 运行成本

直接运行成本(不含折旧和检修)为301.31万元/年(平均),折合0.84元/吨水。
 
工程调试及运行情况

调试初期在吸附反应池、吸附沉淀池、混凝沉淀池的混凝剂、絮凝剂的投加量较大,并在水解酸化池、活性污泥池、接触氧化池接种了大量微生物并投加营养物培养微生物,然后逐步减少混凝剂、絮凝剂和营养物投加量。调试完成后,经检测,出水达到设计要求。该工程目前运行良好,稳定达标。当地环境监测站监测结果见表2。

 

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