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短程硝化A/SBR工艺处理化肥废水

更新时间:2013-04-25 16:30 来源:水处理技术 作者: 阅读:2240 网友评论0

摘要:原废水处理工艺不能满足环保达标排放要求,在利用原有构筑物的基础上进行A/SBR工艺改造,显著提高了含氨废水处理能力,满足国家排放水标准。

关键词:A/SBR;含氨废水;COD;达标排放

中图分类号:X786文献标识码:B文章编号:1000-3770(2012)增刊-0125-002

SHORT-RANGENITRIFICATIONA/SBRFERTILIZERWASTEWATERTREATMENT

TianYuchun

Abstract:Theoriginalwastewatertreatmentprocesscannotmeettheneedofenvironmentalemissionsstandards,onthebasisoftheA/SBRprocessaimprovementwiththeuseofexistingstructureswasmade,whichsignificantlyimprovedthecapacitytreatmentofammoniawastewatertosatisfythenationalstandardsfordischargewater.

Keywords:A/SBR;ammoniawastewater;COD;standarddischarge

重庆江北化肥公司是以生产合成氨、尿素等化工产品的企业,年产合成氨10万吨。在生产过程中会产生大量含氨废水,因原处理工艺处理能力差,抗冲击负荷不强,处理水达不到环境排放要求,它已成为公司生产环境问题的突出重点。为保证废水达标排放,现对原有处理工艺进行改造,在原有主体构筑物和部分设备不动的情况下提高废水处理效果,使出水水质达到GB8978-1996一级标准[1]。

1废水组成及特点

化肥废水主要包含COD、NH3-N、SS。其中COD一般不大,同NH3-N比约为1~2∶1。去除NH3-N反应的后一步为反硝化处理,因此需要NH3-N含量的4~6倍COD来满足反硝化反应的需要,而进水COD仅为1~2倍,光满足反硝化也不够,所以化肥废水要去除NH3-N,还需另外再补充碳源,一般通过补甲醇或其残液来满足反硝化。

SS经加药处理沉淀,大多可除去,余少量进入生化池也易除去,不会成为问题。化肥废水主要来自合成氨、尿素车间的高浓度含氨氮废水,这部分污水氨氮主要存在形式为无机氨氮。因此,氨氮是化肥废水的主要污染物。

2工艺改造后排放水标准

工艺设计设计出水量为600~700m3/d,连续进水,间段排水运行方式。改造后设计进出水水质指标见表1。

表1设计进出水水质指标

Tab.1Waterqualityindicatorsdesignoftheeffluentandinfluent

3工艺流程及其特点

3.1工艺流程

废水处理工艺流程如图1所示。

图1废水处理工艺流程

fig.1FLowChartofwastewatertreatmentprocess

废水经隔油池去飘浮油,自流入调节池。调节池设一级潜污提升泵两台,将废水提升入A/SBR池,通过好氧和兼氧微生物的作用:在好氧阶段将废水中的COD、NH3-N等污染物分解、转化为H2O、CO2、NO2-、NO3-等物质,此时应根据实际情况补加碳酸钠;在兼氧阶段将NO2-、NO3-转化为N2,大幅度去除废水中COD和NH3-N,此时根据实际情况补加甲醇。处理后SBR出水静压流入缓冲池,经过生物过滤器,生物菌被生物滤料截留,反洗时再送回A池,过滤器出水送入外排地沟。

3.2工艺特点

短程硝化A/SBR工艺将硝化反应过程控制在氨氧化产生NO2-的阶段,阻止NO2-进一步氧化,直接以NO2-作为菌体呼吸链氢受体进行反硝化。此过程减少了亚硝酸盐氧化成硝酸盐,然后硝酸盐再还原成亚硝酸盐两个反应的发生,降低了需氧量、反硝化过程中有机碳的投入量,降低了能耗和运行费用[2]。

A/SBR组合将A池(反硝化)放前,利用进水中COD进行同步反硝化反应,利用进水中COD弥补了化肥污水中COD之不足,反硝化好,省O2还副产碱度,可将硝化除氨耗碱量下降20%,节省费用,节省后置反硝化时间。

本工艺采用连续进水,间段排水运行方式。进水、曝气、沉淀滗水、排泥、待机多工序一池完成,可节省投资费用。工艺抗负荷冲击强,因SBR对进水有几十倍的“稀释”能力,即使进水短时间内NH3-N超过设计指标,也不影响SBR处理效果,只需延长一些曝气时间即可。这一点在实际运行中得到证实。2011年9月11日,因合成氨系统停车,A/SBR池进水氨氮质量浓度达到257mg/L,出水氨氮质量浓度为7.4mg/L。2012年3月22日,因事故排放高含氨废水,A/SBR池进水氨氮质量浓度达到295mg/L,延长曝气4h,出水氨氮质量浓度为3.5mg/L,在后续周期的处理中,并未发现细菌受到高氨氮进水抑制,处理后氨氮含量都小于10mg/L。说明该工艺在抗冲击负荷方面效果明显。

4主要构筑物及设备

(1)调节池。1个,钢混结构,有效容积为225m3,用于调节进水水量和水质均匀性,使后续处理工艺负荷处于基本相同状态,有利于后续生化处理工艺稳定、可靠运行。

(2)A/SBR生化池。2个,钢混结构,每座有效容积648m3,进行废水除氨氮、COD,氨氮去除率可达到90%以上,COD去除率可达到80%以上。保证出水氨氮含量<25mg/L,出水COD<50mg/L。

(3)生物过滤器。2个,地上式,确保出水中SS质量浓度<50mg/L,回收活性污泥不外排。

(4)污泥晾晒池。1个,地下,钢砼结构。有效容积50m3,用于污泥浓缩,污泥暂时储存的作用。

(5)加药系统一套。添加碳酸钠和甲醇用于A/SBR生化池硝化反硝化需要。

5工艺运行效果

本工艺于2009年12月进入调试阶段,2010年2月底调试结束,3月初正式进入实际运行。在近两年实际运行中,污水处理装置运行稳定,且各项指标均优于设计指标。

根据工艺操作要求,在A/SBR曝气阶段,通过投加碳酸钠,严格控制pH在6.5~8.5,在推流阶段根据硝酸盐(酚二磺酸分光光度法)质量浓度,计算甲醇添加量为NO3-×0.7。出水氨氮可控制在10mg/L以下,出水COD一般稳定在25~50m/L,实际运行中进出水氨氮和COD指标见表2。

从表2数据来看,各项污染物处理后均可达到排放水标准要求,平均出水氨氮质量浓度、COD分别为5.87mg/L,32.4mg/L,去除率分别为95.13%,85.40%,处理效果均优于设计指标。

6技术经济指标

本改造工程总投资163.6万元,其中土建费用41万元,设备费用(包括设备、设计、安装、运输、调试费用)123.6万元。其中药剂费1.32元/m3,电费为0.37元/m3。人工费为0.23元/m3。除去设备折旧费,废水处理总运行成本为1.92元/m3。

7结论

实践运行表明,采用A/SBR工艺提升了出水水质,处理效果好,氨氮、COD去除率分别为95.13%,85.40%,且出水水质稳定,可达到GB8978-1996一级标准。

工艺抗高氨氮冲击能力强。改造充分利用原有主体构筑物,改造投资成本低。

表2进出水氨氮和COD指标

Tab.2AmmoniaandCODindicatorsoftheeffluentandinfluent

参考文献:

[1]高廷耀,顾国为.水污染控制工程[M].2版.北京:高等教育出版社,1999.

[2]黄华耀,尹建超.含氨废水处理最新工艺-A/SBR强势菌短程硝化法[C].全国中氮情报协作组第28次技术交流会,2009.

 

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