城市污水处理方法
随着水体富营养化问题的日益突出,对污水进行脱磷除氮处理就成为水处理研究的热点,而相应的污水处理工艺也不断被提出,如倒置A2/O工艺,CASS工艺等,都有较好的脱氮除磷效果。然而对于可生化性较差、含氮量高、含磷量低的城市污水,现有方法处理效果都不甚理想。笔者以某污水处理厂为例,结合其工艺设计参数,介绍了水解酸化、氧化沟和纤维转盘滤池的组合工艺对城市污水脱磷除氮的处理效果,可为类似工程提供参考。
1水量与水质
某污水处理厂日处理能力为7万m3,其污水主要由生活污水和部分工业污水组成,进水BOD5/COD<0.3,可生化性较差,TN质量浓度较高,在54~65mg/L范围内,TP质量浓度较低,仅为1.3~1.9mg/L,其设计进水水质指标见表1,其中排放标准指《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准。
表1污水厂进水水质及排放标准
注:除pH外,各项目单位均为mg/L;括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的指标。
2废水处理工艺及设备
2.1工艺流程
该厂采用图1所示工艺流程。
污水首先经过粗格栅去除较大的漂浮物,再经泵房将污水提升,经过细格栅和沉砂池去除部分漂浮物及泥沙等易沉物质后进入水解酸化池中,其中的大分子有机物经水解酸化后,降解成小分子的有机物,提高了污水的可生化性。之后污水进入氧化沟,在氧化沟的厌氧池内部分COD被去除,污水的可生化性得到提高。经厌氧处理的污水进入缺氧池完成反硝化脱氮过程。从缺氧池出来的污水,与从二沉池回流的污泥一并进入好氧池,在好氧池内完成去除COD、硝化及吸磷过程。从氧化沟出来的污水进入二沉池进行固液分离,上清液流入纤维转盘滤池做进一步处理,在纤维转盘滤池中,污水中大部分的SS、部分COD被除去,出水在接触池内与二氧化氯充分混合,杀灭水中可能含有的细菌和病毒后排放。二沉池内排出的污泥一部分回流至好氧池,另一部分则进行浓缩脱水处理,加工成肥料再利用。
2.2主要建(构)筑物及设备
(1)格栅间及提升泵房1座,钢筋混凝土结构,尺寸60.7m×18.0m×13.5m,内设自动高链式格栅3台,2用1备,单台Q=0.54m3/s,B=1000mm,b=15mm,α=75°,N=0.75kW;潜污泵3台,2用1备,单台Q=1303m3/h,H=16m,N=75kW;螺旋格栅2台,单机过栅流量Q=1954m3/h,D=1600mm,b=5mm,N=1.5kW,B=1600mm。
(2)水解酸化池1座,钢筋混凝土结构,尺寸82.4m×28.2m×6.5m。
(3)氧化沟2座,钢筋混凝土结构,单池尺寸140.7m×41.2m×6.0m,有效水深9.0m,总有效池容V=58335m3。每座氧化沟内设置厌氧池、缺氧池、好氧池,其中厌氧池有效容积V1=4289m3,每座厌氧池内设置搅拌机3台,每台功率7.5kW;缺氧池有效容积V2=19501m3,每座缺氧池内设9台搅拌机,每台功率11kW;好氧池有效容积V3=34545m3,每座好氧池内设立式表曝机3台,每台功率132kW,其中1台定速,2台调速,潜水推进器4台,每台功率4kW。
(4)回流及剩余污泥泵房1座,矩形钢筋混凝土结构,尺寸11.6m×12.2m×10.9m,内部设有筒式安装轴流泵3台,2用1备,Q=1896m3/h,H=9.0m,N=55kW;潜水离心泵2台,1用1备,Q=64m3/h,H=7.8m,N=3kW。
(5)纤维转盘滤池1座,分2格,矩形钢筋混凝土结构,尺寸18.5m×15.5m×4.7m,每池内设反冲洗泵3台,Q=50m3/h,H=7m,N=2.2kW;每池内有滤盘16片,滤盘D=3m,单盘有效面积12.6m2;清水泵1台,Q=100m3/h,H=26m,N=11kW;每池内设旋转驱动电机1台,N=0.75kW。
(6)接触池1座,钢筋混凝土结构,尺寸30m×19.5m×5.2m,内设采样泵1台,流量Q=1.8m3/h,H=21m,N=0.75kW。
(7)污泥浓缩脱水机房1座,内设污泥浓缩带式脱水机1台,Q=67m3/h,压强400kPa,N=5.5kW,带宽3000mm;冲洗水泵1台,Q=12.2m3/h,H=50m,N=5.5kW;污泥泵1台,Q=67m3/h,H=40m,N=12.5kW。
3运行效果
该工程于2009年11月建成,经过2a的运行,处理效果一直很稳定,出水水质良好。2011年10月当地环境监测部门对该厂进、出水水质进行了监测,结果见表2。
由表2可以看出,采用水解酸化、氧化沟与纤维转盘滤池相结合的工艺处理城市污水,处理效果较好,对各种污染因子都有较高的去除率,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A排放标准。
4技术经济指标
4.1工程投资
该工程占地5.26hm2,总投资1.86亿元,其中土建部分投资0.51亿元,设备购置投资0.48亿元,安装费用0.30亿元,其他工程建设费用0.57亿元。
4.2运行费用
该水厂的平均处理成本为0.93元/m3,其中电费部分,总装机容量1639.1kW,常用负荷1506.1kW,吨水电费为0.68元;药剂费用部分,采用ClO2消毒,投加量20kg/h,吨水药费0.09元;人工费用部分,该操作站操作管理人员1名,每月人工费2000元,折合吨水人工费为0.16元。
5结论
水解酸化池、氧化沟和纤维转盘滤池的组合工艺对市政污水有较好的处理效果,出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)中规定的一级A排放标准。该组合工艺设置水解酸化池,提高了污水的可生化性,改善了脱氮环境,同时可防止好氧段污泥膨胀,并减少好氧段的停留时间,从而节约能耗;对于总氮浓度高、总磷浓度低的废水,采用A2/O氧化沟工艺的处理效果较好,在处理相同规模水量、水质,达到相同的处理要求的前提下,A2/O氧化沟在充氧效率、经济技术指标、占地面积等方面更优于其他工艺;纤维转盘滤池对污水深度处理,出水水质稳定,可满足出水SS的排放标准。该处理工艺先进、自动化程度较高,运行管理方便。在总投资和运行成本上与其他同类工艺相比较低,且占地面积较小。
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