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浅谈曝气生物滤池污水处理工艺的运行与管理

更新时间:2015-08-02 18:07 来源:论文网 作者: 阅读:1440 网友评论0

摘要:曝气生物滤池(biological aerated filter)与普通活性污泥法相比,具有有机负荷高、占地面积小、投资少、滤池截污能力强、氧传输效率高、出水水质好等优点,但同时也存在进水预处理要求高、反冲洗水量和水头损失大,运营成本偏高等不足。城市污水处理厂通过几年来不断摸索、总结和创新,在科学管理的基础上对部分设施设备进行了改造和升级,有效地降低了运营成本,取得了较好的环境、经济和社会效益。

关键词:曝气生物滤池(BAF)处理工艺 运行 管理

BAF污水处理工艺是90年代初最先在欧美发展起来的一种新型污水生物处理技术。是在普通生物滤池、高负荷生物滤池、生物滤塔、生物接触氧化法等生物膜法的基础上发展而来的,具有去除SS、COD、BOD、硝化、脱氮、除磷、去除AOX(有害物质)的作用,其特点是集生物氧化和截留悬浮固体于一体,节省了后续沉淀池(二沉池);其容积负荷、水力负荷大,水力停留时间短,出水水质好等特点。可广泛用于水体富营养化、生物污水、市政污水、生活杂排水、食品加工、酿造、化工、制药、印染等可生活的污水和废水处理。

1 概述

城市污水处理厂于2002年12月开工建设,2004年12月竣工,2005年5月投入试运行,设计规模为4万吨/日,采用BAF曝气生物滤池处理工艺,主要处理眉山市城区生活污水。目前老城区为雨污合流制,污水量占整个城区的60%,新城区为雨污分流制,污水量占整个城区的40%。

我厂自建成投运以来,通过不断地优化工艺流程,完善自身管理机制,大胆探索勇于创新,在节能降耗和控制与降低运营成本方面收到了较为理想的效果。截止目前,我厂已累计处理污水4930万吨。现日处理污水量已达4万吨,呈满负荷状态。出水水质经市环保部门检测合格率为100%,达到一级B标排放标准,部份指标优于国家一级A标。

2 工艺流程及技术指标

2.1

工艺流程图(见附件)

2.2

(表一) 设计进、出水水质指标

项目CODBOD5氨氮SS总磷

设计进水水质260160201801

出水水质≤60≤20≤5≤20≤0.5

2.3

(表二) 实际进、出水水质指标(2010年1-7月均值)

项目CODBOD5氨氮SS总磷

进水水质16896151002.5

出水水质3113.50.62130.75

3 生产环节中应注意的问题

3.1 强化预处理,降低SS指标

BAF工艺预处理环节包括粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、分配井、斜管沉淀池、超细格栅等;每道工序相互连接、相互制约。

在操作实务中,我们发现如果粗、细格栅、沉砂池处理不彻底,一方面会造成沉淀池渣物较多,污泥浓度较高,引起桁架式刮吸泥机和污泥泵叶轮堵塞,离心脱水机在脱泥时,转鼓螺旋片常被一些纸片、粗纤维、塑料品缠住,时间一长离心脱水机动平衡受到破坏,导致出现严重故障,影响正常生产。另一方面会增大超细格栅的运行负荷,影响超细格栅的使用效果,从而加重生物滤池的负荷。

所以预处理各个工段要紧密配合,强化预处理,力争SS去除率达60%以上,尽量减轻生物滤池运行负荷。

3.2 合理控制反冲洗时间和强度

BAF生物滤池是整个工艺的核心部分。我厂的生物滤池分为两级滤池,每级4个滤池,一、二级滤池组为串联运行,共计8个生物滤池。滤料采用陶粒滤料,靠滤料间的生物膜对污水有机物进行降解,并靠滤料对悬浮物进行截留。时间一长,滤阻增大,根据水头损失设定值,对滤池进行反冲洗。

合理的调整反冲洗时间和反冲洗的强度,对滤池的恢复和运行以及能耗都比较重要。滤池冲洗不到位会导致冲洗的频率增加,过度冲洗又会使生物膜流失,延长滤池的恢复时间。在操作实务中,我们主要以每个滤池的池底压力达到设定值作为冲洗条件(一级滤池:90kpa,二级滤池:68kpa)。通常一级滤池因负荷较大,冲洗时间在16~36小时,二级滤池冲洗时间在36~72小时。冲洗时由1名操作员在中控室远程操作,1名操作员在现场指挥,根据冲洗的情况,增加汽冲、汽水联合冲洗、水漂洗的强度和时间。如遇滤池堵塞严重时,可增加到两台鼓风机、两台水泵联合冲洗,但要防止因强度过大造成冲洗池漫水,每次冲洗的时间通常在25~30分钟,冲洗水量在500~550立方米左右为宜。

4 部分技改项目及实施效果

4.1 技改项目

4.1.1 提升泵房有5台污水泵,每台流量约700m3/h,为解决了1台水泵水量过小2台水泵又过大的问题,我们在泵房加装了两台变频器,通过变频器对进水提升泵进水量进行合理调节,保证了进水量的稳定。

4.1.2 在污泥脱水机房加装储泥斗。解决了因1台污泥运输车运力不够而影响污泥正常生产的问题,提高了工作效率。

4.1.3 生物滤池加装过水栅条。为尽量减少滤料在反冲选过程中流失,我们在每组滤池出水口处加装了间隙为3mm的过水栅条(材质为304不锈钢)。经过改造既保障了管道的畅通,又降低了滤料的损耗。

4.1.4 改进污泥浓缩机,提高了该机的转速,并在污泥泵前加装了破碎机,提高了污泥均匀度,防止离心脱水机堵塞,保证了出泥稳定性。

4.1.5 增大一级生物滤池曝气头膜片的孔径。运行中我们发现一级鼓风机在工作时噪音、电流和风压的数值均偏大,经过分析研究后,发现曝气头膜片孔径偏小导致鼓风机曝气阻力大,找到原因后,我们将一级生物滤池曝气膜片孔径由原来的1mm改为2mm,电流值随之由原来的53A降到了43A,噪音和压力值也明显降低。

4.1.6 改造鼓风机冷却系统。为降低水耗,我们将原有的鼓风机冷却系统由直接排放改为冷却塔循环用水,用水量由原来的180m3/日降至现在的30m3/日。仅此一项,一年就节约用水54750 m3,折合经费17.8万元。

4.1.7 噪音控制与治理。为尽可能的降低厂区和周边环境噪音影响,我们在鼓风机房安装吸音墙以及在生物滤池散热口改造通风系统,降低了厂区和周边环境的噪音影响。(因鼓风机房内设备自身噪音较大,故改造前后无明显变化)。

(表三) 噪音均值对比表dB(A)

位置

区分鼓风机房滤池散热口一级滤池池面周边

改造前10610310065

改造后103757448

4.1.8 完成中控系统改造。为满足相关环保要求,我司在经费相对紧张的情况下,结合自身工艺特点,仅用一个月时间,完成了中控系统升级整改工作,新添COD、氨氮进水在线监测仪各1台,溶解氧仪4台。并对中控系统软件进行升级改造,使各种参数和历史记录数据完全满足了环保检验要求,为进一步指导生产运行起到了重要作用。

5 几点体会

5.1 严把设备选购关

一个污水处理厂,除了选择正确的处理工艺外,设备质量的优劣与好坏,直接决定了整个工艺是否正常运行和达标排放。由于我国环保设备制造业起步较晚,设备制造的工艺和水平相对滞后。因此在设备选购上可以从国产设备的质量、稳定性和进口设备的技术成熟度这两方面考虑。

5.1.1 国产设备

从2005年运行至今,除正常的维护保养外,没有出现任何故障。相比国产同类型产品,该机具有,整机运行平稳可靠,清理渣物效果好,维护成本较低等优点。

5.1.2 进口设备

我厂的主要设备多采用进口设备,从几年的运行情况来看,这些设备相比国产设备技术较为成熟,处理效果较好,故障率低。如:超细格栅机采用德国琥珀原装进口设备,拦截细小渣物能力强,为生物滤池正常运行提供了重要保障。与此相比,在其他一些污水处理厂,很多国产超细格栅拦截渣物效果差,有的甚至根本不出渣,造成生物滤池运行负荷加大。同时未处理的细纤维、头发丝、塑料细绳等渣物将滤头缠住,造成滤料严重堵塞,过水量逐渐降低,导致冲洗强度提不高,冲洗次数增多效果却差,恢复时间增长,处理水质不好,甚至部分污水处理厂在冲洗时因堵塞问题出现滤板冲坏现象,造成重大损失;又如:污水泵采用ITT飞力泵,提升泵房水泵设计流量为600m3/h,功率为55KW,而实际采用ITT飞力泵流量为700m3/h,功率却为45KW,大大提高了该机的使用效能,并且几年来只大修了1台次;再如:电动阀门采用一体化依波罗阀门,使用的是德国auma电动头,结构紧凑,运行可靠,减少了阀门、电动控制分离的繁琐;还有自控仪器仪表采用E+H等,这些设备使用至今,技术状况良好。

5.2 根据实际情况灵活调控工艺运行

5.2.1 按设计要求沉砂池需要连续运行,但从实际运行的情况来看,沉砂池大部分时间基本不出渣,可将连续运行改为间隙运行;

5.2.2 按设计要求沉淀池刮吸泥机每天运行3次,每次约1小时。在操作实务中我厂经根据出泥的实际浓度情况,将刮吸泥机的运行次数调整为每天1次每次约1小时。但在此项操作中要注意及时的将污泥抽走并进行脱水处理,防止因污泥沉淀过久,造成磷的释放,使总磷值增加。

5.2.3 调整反冲洗时间和反冲洗强度,并在反冲洗一个池组时将对应的另一级池组鼓风机关闭。将设计一级池组冲洗时间16~24小时变为16~36小时,二级池组的36~48小时变为36~72小时;并将全自动冲洗改为由人工现场指挥,中控室远程操作冲洗,可在保证冲洗质量的情况下降低冲洗次数,降低能耗。

5.3 二级滤池与一级滤池两者间的效果差

我厂设计为两级生物滤池,经过与现行设计的一级滤池工艺对比和分析,我们认为二级滤池的强化处理的效果要比一级滤池略好,且更具保险性。另,两级生物滤池工艺可在一级滤池经过冲洗后,过水可立即进入到二级滤池,不需要等一级滤池出水恢复后再到二级,保证了正常的处理水量。而只设计一级生物滤池时,则必须经过一段时间才能恢复正常过水。

(表五) 一、二级指标对比(2010年7月份水质)

项目

区分氨氮CODBODSS

进水27220105120

一级出水8.4344.12122

二级出水1.5632.716.513

5.4 工艺的优缺点

5.4.1 优点

5.4.1.1 该工艺占地面积小,我厂设计能力为日处理4万吨,占地面积为28.35亩。

5.4.1.2 容积负荷、水力负荷大,水力停留时间短,出水水质好。我厂现执行的排放标准为一级B标,其部分出水指标如COD、氨氮优于一级A标。

5.4.1.3 不需要设置终沉池。

5.4.1.4 生物滤池挂膜时间较快,一般挂膜时间在15天左右,最快时在7天左右。

5.4.1.5 自动化程度高,减轻了人工操作强度。

5.4.2 缺点

5.4.2.1 对预处理要求高,在污水处理厂分配井前需投加絮凝剂以达到沉淀除磷效果。

5.4.2.2 因设计最早参照《污水综合排放标准》对总氮未做要求,导致我厂BAF工艺对总氮的处理较低。

5.4.2.3 对设备运行可靠性要求高,由于设备较多,投入的维护费用也相应增加。

5.4.2.4 对自控要求较高,生物滤池的反冲洗和正常操作一般都由中控室控制,对自动控制系统的依耐性较强。

5.4.2.5 对操作和维护人员的技术水平要求高。

5.4.2.6 能耗相比其他工艺要略高。每千方水耗电约270度。

5.4.2.7 系统水头损失大,运行费用较其他工艺高。

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