毛毯印花废水处理技术
印染废水具有有机物成分复杂、浓度大、悬浮物浓度高、可生化性低、色度高、水质水量变化大等特点,属于难降解废水。
毛毯印花废水处理1、 废水的水质水量
此废水由毛毯制作废水和印染废水混合而成,总排放量为3500t/d,其中毛毯废水1500t/d,印染废水2000t/d。废水具有典型印染废水的特点,即废水的水量水质变化大, CODcr高,BOD/COD < 0.3,因此可生化性差,色度高,悬浮物浓度高。根据纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287—92)中规定,出水水质需达到一级排放标准,进水水质及出水水质见表1。
表1 进水水质及出水水质
项目进水水质出水水质
PH6——6.56——9
CODcr ( mg/L )1200——1800100
BOD ( mg/L )350——55025
SS ( mg/L )200——50070
色度200——50040
氨氮 15
毛毯印花废水处理2、 处理工艺
2.1处理工艺流程
由于印染废水水质水量变化大,因而所选系统必须有较高的耐冲击能力。有机物浓度高,且含有大量的生物毒性物质,可生化性差。悬浮物浓度高,色度大。从处理系统的稳定性分析,若废水先经生化处理,则要求废水水质和水量的变化控制在生化系统可承受的范围内,否则出水水质得不到保证。从生化效果分析,在生化系统前要进 行预处理,以消减COD负荷及毒性物质,提高可生化性。综合以上考虑,决定选择“物化+生化组合工艺”流程,如图1所示
2.2 工艺流程说明
为避免废水中存在的纤维杂质物体进入后续处理设施和管道系统,以防后续处理单元的沉积和堵塞,在废水进口处设置两道格栅,一道粗格栅,一道细格栅。车间排放的废水流经格栅,经格栅去除一些较大的纤维和颗粒物后,进入调节池。若进水PH发生变化时可在中和调节池中进行调节,在调节池停留一定的时间,进行水质水量的均衡后, 调节池内的搅拌机可保持混合效果,并防止污泥沉积。废水经调节后,由调节池泵至混凝反应池,投加FeSO4溶液进行化学反应,主要去除废水中的悬浮物和部分有机污染物。反应后的废水进入初沉池进行泥水分离。沉淀污泥由装在池内的吸泥机吸至污泥浓缩池进行浓缩处理,而上清液则自流至新区生物处理池作进一步处理。废水经一级物化处理后,进入生化处理系统,废水生物处理采用水解酸化与生物接触氧化法相结合的工艺形式。水解酸化,其处理机理是通过控制水力停留时间,利用厌氧发酵的水解和酸化反应阶段,将不溶性有机物降解为溶解性物质,同时在产酸菌的协同下,将大分子、难于生物降解的物质转化为易于生物降解的小分子物质,为后续生化处理创造条件;好氧生物处理主要去除废水中可以降解的有机物以及部分色度。生化系统出水再进入二级物化处理—气浮池进行气浮处理,主要去除剩余难降解的有机物,气浮采用加压全溶气浮法,通过在气浮池里添加高分子絮凝剂,使其与有害物质反应,凝聚成微小颗粒。同时,在废水中溶入充足空气,骤然降压释放,使其产生均匀的微细气泡,并与反应后的微小颗粒相黏附,形成密度小于1的介体而上浮,实现固液分离。产生的污泥经过污泥浓缩后,压滤外运,合理处置。
毛毯印花废水处理3、主要构筑物及设备
(1)中和调节池:水力停留时间(HRT)为10h,池子尺寸为12m x10m,最大有效水深2.5m。调节池内设置大气泡空气搅拌系统,搅拌空气量不小于150m/h。
(2)混凝反应沉淀池:混凝反应池尺寸3.0m×1.5m×1.6m,分成两格,内设立式叶轮搅拌装置。混凝池水力停留时间为20min,采用穿孔管曝气搅拌,穿孔管间距为进水口30cm,其他位置6Ocm;SUST-TF1溶液投加量0.0012 (3.5mg?L);沉淀池采用逆向流斜管沉淀,水力停留时间45 min,表面负荷4m3?m-2?h-1,有效水深3m,泥斗坡度50。
(3)初沉池:初沉池采用斜管沉淀池,设计水力负荷为0.99m/(m?h),有效沉淀时间为2h,整个池子尺寸为5.5m×5.5mx6.5m。
(4)水解酸化池:有效容积为420m,有效水深5.5m,尺寸为7m×11mx6.0m,分两格,HRT为14h。布水系统采用锯齿堰布水系统,出水收集系统设在第二格水解池的上部,在汇水槽上加设三角堰。池内填充弹性填料270 m3。
(5)生物接触氧化池:池子尺寸9.8m×11.0m×5.5m,有效水深5.0m。HRT为18h,设计污泥负荷BOD/MLSS为0?25kg/kg?d。采用鼓风曝气,O2动力效率为5~5.6kg/(kW?h)池中挂有软性纤维状组合填料,填料容积为377 m3。
(6)二沉池:采用竖流式沉淀池,表面水力负荷1.0nrl/(m?h),具体平面尺寸为5.5m x5.5m,HRT为2.0h,设污泥回流。
(7)反应气浮池:反应区尺寸1.5mX2.5m×2.5m,分成两格。采用平流式加压溶气气浮设备1套。气浮溶气水采用清水池中的处理出水,溶气水回流比20%~30%。气浮池尺寸7.2m X2.5m×2.5m。配套溶气泵l台,流量15.0m/h,扬程48m;空压机1台,型号V一0.08/10;配套电机功率1.1kW刮渣机1台。
(8)污泥浓缩池池子尺寸为3m×3m×4m,压滤机过滤面积为120 m3。
毛毯印花废水处理4、调试运行
4.1调试
物化混凝脱色应注意控制三个反应条件:
(1)反应时间。一般工业废水混凝反应脱色的水力停留时间为l5~25min,本工程反应时间为30 min。
(2)pH值控制在10?0左右。
(3)药剂投加量。FeSO4的投加量控制在20~30mg/L。投加量并非越多越好,虽然后续生化微生物对铁元素有一定量的吸收,但过量后续废水会出现返“铁红”现象。FeSO4最好现配现用,长时间贮存易转化为Fe2(SO)3。而失效,导致色度不能有效去除和返“铁红”现象。
控制适当的有机负荷是ABR厌氧反应器快速启 动的关键。启动阶段有机负荷的增长幅度以每次 20% ~30%为宜,过高易造成挥发酸积累。反应器的 负荷是否适中,可通过出水pH值间接反映,合适的出 水pH值为7. 0~7. 4。pH值<6. 9,说明有机负荷过 大,可以在减小有机负荷的同时,向水中投加石灰和纯 碱来加以调节。pH值>7. 4,说明有机负荷偏小。好 氧剩余污泥回流到ABR厌氧反应器,可缩短ABR反 应器的接种时间,促进颗粒污泥的形成。 一体化氧化沟内,曝气区的溶解氧控制在1. 5~ 2. 5 mg/L,缺氧区溶解氧控制在0. 5~1. 5 mg/L,厌氧 区溶解氧控制在0~0. 5 mg/L,即溶解氧的阶梯比例 应保持在0∶1∶2。
毛毯印花废水处理5、结论
(1)混凝-ABR-氧化沟工艺对印染废水的冲击负 荷具有较强的适应能力,CODCr平均去除率达96%、色 度平均去除率约94%,出水水质达到广东省《水污染 排放限值》(DB 44/26—2001)第Ⅱ时段一级排放标准。
(2)混凝-ABR处理能有效提高废水的可生化性, 有利于后续好氧生物处理。
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