芬顿氧化+A/O+接触氧化处理化学合成类制药废水
摘要:针对江西某制药厂的化学合成类制药废水的特性,采用芬顿氧化+A/O+生物接触氧化的主体工艺进行处理。在调试45d之后,工艺运行稳定,对稳定运行阶段的检测结果显示,处理出水COD、氨氮、总磷分别为80、5、0.5mg/L左右,总去除率分别达到了97%以上、95%以上、90%以上,满足《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904—2008)。
1工程概况
江西某制药厂主要生产化学合成类药物,其废水包括生产废水、设备及地面冲洗废水、生活污水。该生产废水中含有大量的药品残留、制药原料残留,成分非常复杂,污染性强。废水中因含有微生物难以降解的化合物质,可生化性较差,同时,该废水中含有较高浓度的悬浮物质。在经过处理之后,出水需满足《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904—2008)。该工程设计水量为180m3/d,废水水质及排放标准见表1。
该工程于2015年建成,2016年春季调试完成并且投入使用。
2工艺流程及主要构筑物
2.1工艺流程
根据该制药厂成本规划以及废水可生化性较差的特性,先采用化学氧化法进行预处理,以提高废水可生化性,后续采用厌氧+接触氧化的处理工艺对该废水进行处理,最终达标排放,工艺流程见图1。
废水由调节池收集,调节池分为两格,通过底部相连并在底部安装风管,通过气体搅拌使废水混合均匀。第二格调节池设置加碱泵和pH计,通过控制加碱泵向调节池中加入氢氧化钠,调节pH值为7.5~8。废水经调节pH值后,通过管道泵送至混凝沉淀池进行混凝沉淀反应,降低废水中的SS,混凝剂和助凝剂分别为聚合氯化铝和聚丙烯酰胺。在混凝沉淀池中采用气体搅拌,并在末端通过加盐酸调节pH值为3~4左右。混凝沉淀池末端出水进入反应池1进行芬顿氧化,此过程可以去除大量有机物质,同时提高废水可生化性[1~3],为后续的生物降解提供保障。反应池1出水经调节pH值后流入沉淀池1进行沉淀。
沉淀池1出水流入A/O池进行生物反应,A/O池能够去除大部分氨氮和总磷,同时也能去除大量有机物质。A/O池需控制pH值在7~8之间,一般通过投加碳酸氢钠来控制。控制厌氧池中的DO<0.8mg/L,控制好氧池中的DO>5mg/L。A/O池出水在沉淀池2中进行泥水分离,污泥回流比控制在50%。沉淀池2的出水通过重力流进入接触氧化池,废水中残留的有机物、氨氮和总磷等被去除。接触氧化池需控制DO在3mg/L左右。接触氧化池的出水进入反应池2,加入PAC和PAM进行混凝反应。最后,废水在沉淀池3中沉降去除悬浮物质,达标排放。
沉淀池均采用斜板沉淀池,在沉淀池1、沉淀池2和沉淀池3中产生的污泥通过重力流进储泥池。储泥池中的污泥通过螺杆泵压至污泥压滤机脱水后外运处理。压滤机滤液回流至调节池进行处理。PAC、PAM、氢氧化钠、盐酸等药品需人工投到加药桶,通入自来水,并连接风管,通过气体搅拌均匀。加药时通过阀门调节流量的大小。
2.2主要构筑物及参数
调节池。1座,地下式砖砌结构,分为两格,第一格用于收集废水,顶部加盖,第二格用于调节废水pH值,为开放式,合建,地上高度为0.5m,有效容积为99m3,HRT=13h,第二格内设有2台提升泵和1台在线监测pH计,提升泵一用一备,泵流量为10m3/h,扬程为100kPa,功率为0.75kW。
反应池1。半地上砖砌结构,分为3格,地上高度为3m,总有效容积为37.5m3,HRT为5h,设有工业pH计。
混凝沉淀池。半地上砖砌结构,分为反应池和沉淀池,反应池有效容积为5m3,HRT为0.7h,沉淀池有效容积为33.75m3,HRT为4.5h,地上高度为3m。
沉淀池1。半地上砖砌结构,地上高度为3m,总有效容积为125m3,HRT为17h。
A/O池。钢筋混凝土结构,其中好氧池有效容积为210m3,水力停留时间为28h,厌氧池有效容积为55m3,HRT为7.3h,采用63mm微孔曝气管,好氧池配备2台鼓风机,1用1备,风量为3.73m3/min,风压为63.7kPa,功率为7.5kW。
沉淀池2。半地上砖砌结构,有效容积为69m3,HRT为9.2h。
生物接触氧化池。半地上砖砌结构,有效容积为80m3,HRT为10h,生物接触氧化池内采用组合式双环填料。
反应池2。半地上砖砌结构,有效容积为16.5m3,HRT为2.2h。
沉淀池3。半地上砖砌结构,有效容积为40m3,HRT为5.3h。
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