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钢铁工业案例3 -纳尔科焦化工程技术使焦化厂成功实施煤调湿工艺

             来源:谷腾环保网 阅读:6242 更新时间:2010-08-26 15:08

详细信息
项目名称 钢铁工业案例3 -纳尔科焦化工程技术使焦化厂成功实施煤调湿工艺
建设地点 建设起始时间 建设结束时间
建设性质 新建 工程投资 废水性质
处理规模 进水水质 出水水质
处理工艺 运行费用 承包范围
工程说明

 

背景

某国有大型钢厂的焦化厂拥有7.63米焦炉2座,2008年投入运行。相对于传统的6米焦炉和4.3米焦炉,这种大焦炉产生的焦油重质成分较多,氨水和焦油更加难以分离。

该焦化厂于2009年5月采用煤调湿技术,将煤的水分由 10%降低到6.5%左右。在煤调湿实施过程中,由于灰分夹带增加,造成焦油含水率较高、循环氨水浊度高并含有大量的焦油等一系列问题。

煤调湿技术是通过直接或间接加热来降低并稳定控制入炉煤的水分,使得入炉煤密度增大,焦炭和化工产品增产,焦炉煤气生产效率提高。许多焦化厂采用煤调湿来解决日趋紧张的煤气量不足的问题。但是,采用煤调湿后,煤的水分减少给煤气排送和化工工艺也带来了更多挑战,主要表现在:
• 焦炉煤气中焦粉夹带增加

• 焦油质量下降

• 喹啉不溶物增加

• 水分增加

• 焦油粘度增加

• 循环氨水质量下降,主要表现在固体悬浮物含量增加

• 初冷器热负荷增加

• 焦油、NH3、BTX和H2S产量增加

问题分析

入炉煤水分降低,导致焦油含水率高,氨水焦油的分离效果不好,使循环氨水的质量同步下降,同时焦炉氨水喷嘴堵塞及其系统内设备结垢堵塞,影响荒煤气冷却效果;剩余氨水质量也同步下降,导致蒸氨塔、脱酚塔堵塞,同时影响氨、酚的回收,也会使焦油含水率过高,大幅增加蒸馏系统的热耗,降低设备生产能力。

解决方案

为了应对焦油含水率和提高氨水品质的目的,该焦化厂与纳尔科公司相关技术人员进行了详细的调查和探讨,决定采用纳尔科工程化学技术加强现场工艺,在循环氨水投加焦油脱水剂N71700来改进焦油氨水分离效果。

1. N71700焦油脱水剂有着优异的破乳功能,能够破坏机械化澄清槽中焦油和循环氨水形成的乳化层的平衡状态,加强分离效果,从而得到更小的乳化层,使机械化澄清槽里面氨水和焦油可以比较容易分离开来。

2. 该焦油脱水剂同时也是一种优秀的减粘结剂,它会在焦油的表面生成一层膜,降低焦油的表面张力,使得焦油的粘度大大降低,这也使得焦油的流动性增强,更不易于粘结在设备上。

 


工程图片

纳尔科焦化工程技术使焦化厂成功实施煤调湿工艺.rar 
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