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莱钢攻克焦炉煤气脱硫系统“瓶颈

更新时间:2009-12-09 14:14 来源:中国矿业网 作者: 阅读:970 网友评论0

日前,莱钢焦化厂新区对焦炉煤气脱硫系统产生的脱硫废液进行提取,生产的含氨副盐首次发往河南一化工厂。从此将以往影响煤气脱硫效果、造成污染环境的脱硫废液变成了化工厂原料。

焦炉煤气脱硫系统,在运行过程中会产生大量含有氨、硫等物质的废液,含有多种化工原料,原工艺设计无法提取,只能兑入配合煤中进行炼焦,导致焦炉煤气中含氨、硫等副盐增高,不仅增加了对设备的腐蚀,还加重了焦炉煤气脱硫系统负荷。二氧化硫排放量增加,是制约焦炉煤气脱硫系统高效运行的“瓶颈”。为此,莱钢焦化厂和河南一化工厂进行联合技术攻关,经过反复研究试验,成功开发出脱硫废液提取含氨副盐技术,攻克了制约焦炉煤气脱硫系统顺行的“瓶颈”。该提取设备投入运行后,脱硫液中的多种化工基础原料全部被提出,改变了脱硫废液直接兑入配煤系统的工艺,杜绝了因焦炉煤气含硫高而造成的设备腐蚀。同时,提取副盐后的脱硫清液直接回补到原系统,有助于提高脱硫效率,减少新水补加量,具有显著的经济效益和环保效益。

目前,莱钢焦化厂新区焦炉煤气脱硫系统,每天在脱硫废液中提取的含氨副盐达10t以上,脱硫效率大幅提高,为后续生产创造了良好条件。

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