废水中的磷1年"捞"出300万 "癌症"治好还产生新效益
浙江医药股份有限公司维生素厂,是一家传统的制药企业,也是一家现代的节约型新兴产业企业,2001年落户袍江,10年的时间内一跃成为绍兴市区工业企业纳税大户,形成了以VE、VA、VD3等优势产品为主导的生产加工基地,产品70%以上出口,具有很强的技术优势与竞争优势。制药行业是如何完成产业升级的?又是如何做到清洁生产的?日前记者走进这家企业,探访其中的奥秘。
这两天,不断有化工企业走进浙江医药股份有限公司维生素厂,他们抢着要一种磷资源。维生素厂并不生产磷,这种磷其实是该厂产生的废水中的一个污染源,通过企业技术人员长达一年多的研发,这个顽疾被攻克,不但解决了污染问题,实现节能减排,还给企业创造了一年300万元的利润。
解决磷废水问题,等于治好“癌症”
浙江医药股份有限公司维生素厂的产品中,维生素A及其衍生物是一类重要的药品,对人体的生长和发育有促进作用,广泛应用于非处方药、营养补充剂、饲料添加剂和食品加工业。不过,在维生素A的生产过程中,会产生大量含磷的废水,给环境保护和废水处理带来了极大的压力。浙江医药股份有限公司维生素厂总工程师胡四平告诉记者,含磷废水主要集中在VA缩合产生过程中,废水量约有10000吨/年。如何从废水中提取有利用价值的磷资源并解决含磷废水的出路,成为该厂科技人员重点攻关的课题。
早在两年前,维生素厂就组成了一个由40多人组成的研究团队,希望联合攻克解决含磷废水的出路难题。由于课题难度大,标的小,科研人员先向浙江大学、天津大学等国内顶级高校的业内专家请教,却频频碰壁,高校教授称这是一个“癌症”。“我们自己干!”企业研发中心的年轻科技人员们并没有被吓倒,他们继续不断地探索改进,历时18个月,这个工业化难题终于被克服了。他们自主开发出一条绿色工艺路线:将含磷废水制成产品磷酸三乙酯销售,废水中COD指标降低了85%,废水中未反应的原料与中间体也得到回收。负责人说,变废为宝还带来了一年300万元的经济效益。目前,该技术已申请了发明专利。
一项膜技术,能耗下降99%
VA废水磷资源的综合回收利用其实只是维生素厂推进清洁生产、节能降耗的一部分,有一个膜技术的运用也成为该厂变废为宝的另一个典型。
据了解,维生素厂在制药生产过程中,有3个工序需要使用无水溶剂,其年处理量达5000多吨。先前采用的传统工艺存在很大的安全风险而且又有耗能高、溶剂质量不稳定、处理设备庞大等弊端。设法寻找一种高效、低能耗、环保的脱水工艺摆在科技人员的面前。
研发人员通过大量的筛选与比较,初步物色到渗透汽化膜脱水技术与预想的要求较为吻合,经过大量实验和一系列系统的试验方案,最终筛选出比较合适的膜材质与处理参数。2010年4月,企业引进了渗透汽化膜脱水技术生产装置。与传统技术相比,采用新技术后能耗下降了99%,废水基本实现“零排放”,脱水后的溶剂质量稳定,原料利用率也提高了3%。
近几年来,维生素厂投入研发资金8200万元,申请发明专利8项,每年循环经济与清洁生产取得的经济效益达4000万元以上。
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